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停車方案不落實 燒壞爐管

2010-04-08   來源:安全文化網    熱度:   收藏   發表評論 0

  1990年2月27日13時25分,齊魯石化公司烯烴廠苯乙烯裝置在停車過程中,發生一起重大設備事故。

  苯乙烯裝置因烴化反應器DC-10堵塞,負荷提不起來,于2月26日上午,臨時停車處理。按方案要求,停車爐子不熄滅,壓縮機不停車,反應器床層溫度保持在300℃以上。300#工段長想借停車之機清理過濾網和更換一循環閥門而臨時修改方案,將壓縮機停轉。口頭交待爐膛溫度控制在500℃左右,反應器床層不低于350℃。中班接班后于19時50分停蒸汽,床層溫度有下降趨勢,而爐膛溫度開始上升。27日零點班操作工交班時只交待了反應器溫度400-500℃,但未交待爐膛溫度控制在500℃左右。27日白班操作工接班后于8時20分發現反應器床層溫度下降到432℃,于是提高了燃料氣壓力,使爐子各點溫度很快上升。13時25分,聽到GB-303引風機組聲音異常,便立即停爐子引風機,熄滅爐火。打開引風機檢查時,風機葉片已嚴重變形。14時10分,發現爐子冒黃煙,直到3月2日打開對流段檢查時,發現BA-301蒸汽過熱爐對流段爐管因超溫燒壞。直接經濟損失達18.6萬元。

  事故原因:

  (1)車間停車沒有詳細具體方案。工段長修改方案沒有匯報,沒有得力措施,只是向工人口頭交待,造成方案不落實。

  (2)車間領導思想麻痹,組織不嚴。在300#工段處于半停車狀態時,只有一名主操守崗(1990年元月剛轉正),車間領導、工段長、值班及工藝技術人員無一人對300#工段進行檢查。

  (3)操作工技術素質差,責任心不強。300#工段室內主操四個班都是剛轉正的工人,對各項控制指標之間的關系不清楚,沒有按要求定時檢查,不能及時發現事故狀態,以致爐子超溫4個小時,造成事故。


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