事故經過:
2003年 1月 10日 18 時 55 分,某裝置 BA-107裂解爐燒焦過程中,32”裂解氣大閥處突然著火。發現火情后,迅速撲滅。
原因分析:
火焰撲滅后,對 32"大閥進行檢查,確認其處于完全關閉狀態,閥位指示也顯示完全關閉。將大閥法蘭脫開后發現,32"大閥有少量內漏。燒焦過程中,燒焦空氣直通燒焦罐,與大氣相通,此時 32"大閥閥前壓力低,裂解氣倒竄入燒焦氣中,遇燒焦空氣發生燃燒,引燃了管內的焦層,焦層燃燒最終造成管子破裂,引起著火。推斷燃燒發生在在線燒焦的廢熱鍋爐燒焦階段,此時,稀釋蒸汽(DS)流量只有 300kg/h.coil,空氣(PA)流量2600Nm3/h.coil 左右,燒焦氣中氧氣濃度高。
整改措施:
1、適當提高廢熱鍋爐燒焦階段的 DS流量,由300kg/h.coil 修改為500kg/h.coil。
2、改變 BA106/107燒焦時水噴淋溫度,原控制溫度低于 400℃時不自動打開水噴淋,現修改為 350℃,確保噴淋閥有一定的開度,以稀釋燒焦氣中氧氣濃度。
3、在 BA107大閥前增配一個 2”甩頭,今后 BA107燒焦時,從甩頭配入 N2或蒸汽,以稀釋燒焦氣中氧氣濃度。
點評:可在裂解氣大閥附近設置熱偶,進行監測,如發現異常,及時采取措施,避免發生著火事故。
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