【事故經過】2009年7月12日8:28,開發區某公司分廠亞磷酸二甲酯生產裝置一粗酯品受槽發生火災,事故造成生產設施的部分裝置燒損和一名作業人員背部灼傷,事故造成一定經濟損失。
【事故原因】粗酯品受槽超壓,頂部真空平衡管破裂是事故發生的直接原因。經專家現場勘察取證和資料分析,調查組認定,C套亞磷酸二甲酯酯化過程中,三氯化磷進料流量顯示不正常,當班人員采取了DCS自控處理和手動閥門調節等處置方式,原料甲醇和三氯化磷配比已經失衡,三氯化磷加入過量,導致物料在粗酯品受槽中發生殘留反應。停車交接班后,當班人員僅憑經驗停止抽真空,此時粗酯品受槽內仍有酯化反應發生,產生的氯化氫、氯甲烷等混合氣體使粗酯品受槽壓力升高至設備超壓狀態,遂將釜上頂蓋真空平衡空管沖破,混合氣體及部分粗酯品在泄漏過程中,因摩擦產生靜電,繼而引發火災。
【事故教訓】
1、企業工藝安全分析不到位,導致了自控系統的不完善,從而發生自動控制系統失靈。
2、企業應急處置和預案編制不完善。當班員工對生產異常情況處置不當,當發現流量不正常時,未經請示或遵照操作紀律行事,擅自采取邊生產邊調節的控制手段,沒有有效控制系統加料的失衡。
3、企業安全操作規程編制不完善。在生產出現異常情況后,如何處置,公司在生產過程控制沒有更細化的作業規定,臂如,何時停真空等沒有明確規定,工人僅憑經驗操作。
4、企業在安全生產管理中尚存在不足。公司對交接班管理規定不完善、制度執行不嚴;中控室員工未嚴格遵守作業規章,對故障停車設備的參數未及時跟蹤觀察;生產作業人員對粗酯品受槽存在酯化反應的可能性辨識不清、危害性認識不夠,凸顯公司安全培訓工作不扎實。