引言(1)
2002年4月28日日上午,陜西某化肥廠在一個(gè)小時(shí)內(nèi),執(zhí)電及壓縮車間連續(xù)發(fā)生火災(zāi)事故,燒毀了許多儀表控制及動(dòng)力電纜,雙系統(tǒng)停車十幾小時(shí),造成直接經(jīng)濟(jì)損失30余萬(wàn)元,并少產(chǎn)合成氨232t。所幸無(wú)人員傷亡。
物質(zhì)自燃現(xiàn)象的產(chǎn)生(2)
可燃物不與明火接觸而發(fā)生著火燃燒的現(xiàn)象稱為自燃。自燃有受熱自燃和本身自燃兩種。
受熱自燃:可燃物質(zhì)被加熱到一定溫度,即使不與明火接觸也能自行著火的現(xiàn)象,稱為受熱自燃?扇嘉餆o(wú)明火作用而能自行著火的最低溫度,稱為自燃點(diǎn)。
在化工生產(chǎn)中,由于可燃物靠近高溫管道或設(shè)備,加熱或烘烤過度,化學(xué)反應(yīng)的局部過熱,在密閉容器中加熱溫度高于自燃點(diǎn)的可燃物一旦泄漏,均可發(fā)生可燃物的自燃。某些可燃物的自燃點(diǎn)見表1:
物質(zhì)名稱 |
自燃點(diǎn)℃ |
物質(zhì)名稱 |
自燃點(diǎn)℃ |
物質(zhì)名稱 |
自燃點(diǎn)℃ |
1.黃磷 |
60 |
12.二硫化碳 |
102 |
23.原油 |
380-530 |
2.紙張 |
130 |
13.甲醇 |
455 |
24.甲烷 |
537 |
3.焦碳 |
700 |
14.乙醇 |
422 |
25.乙烷 |
515 |
4.煤 |
400 |
15.丙酮 |
537 |
26.丙烷 |
466 |
5.木材 |
250 |
16.苯 |
555 |
27.丁烷 |
365 |
6.硫 |
260 |
17.甲苯 |
535 |
28.水煤氣 |
550-600 |
7.萘 |
515 |
18.乙苯 |
430 |
29.天然氣 |
550-650 |
8.蒽 |
470 |
19.氯苯 |
590 |
30.一氧化碳 |
605 |
9.赤磷 |
200 |
20.汽油 |
280 |
31.硫化氫 |
260 |
10.瀝青 |
280 |
21.煤油 |
380-425 |
32.焦?fàn)t氣 |
640 |
11.布匹 |
200 |
22.重油 |
380-420 |
33.氨 |
630 |
表1 可燃物的自燃點(diǎn)
注:上述數(shù)據(jù),由于試驗(yàn)條件不同,各資料有所不同,僅供參考。
本身自燃:某些物質(zhì)在沒有外來(lái)熱源的作用下,靠本身受空氣氧化或受外界溫度、濕度影響,由于物質(zhì)內(nèi)部發(fā)生的化學(xué)、物理和生物化學(xué)作用而產(chǎn)生熱量,逐漸積聚使物質(zhì)溫度達(dá)到自燃點(diǎn)發(fā)生燃燒的現(xiàn)象,稱為本身自燃或自熱自燃。如黃磷在空氣中自燃;長(zhǎng)期堆放的煤堆、濕木屑堆、濕稻草堆等由于生物作用而自燃:浸有植物油或動(dòng)物油的纖維如油棉紗等堆積起來(lái),由于油脂的氧化和聚合作用發(fā)熱,散熱不良就可能引起自燃。
化工生產(chǎn)過程中物質(zhì)自燃現(xiàn)象(3)
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,化學(xué)品的生產(chǎn)迅猛發(fā)展,這些化學(xué)品的生產(chǎn)過程具有高溫高壓、易燃易爆的特點(diǎn)。在化工生產(chǎn)區(qū)域內(nèi),可燃化學(xué)品在使用、儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié),由于受熱產(chǎn)生自燃引發(fā)火災(zāi)事故的現(xiàn)象很多。
1 生產(chǎn)過程中的自燃現(xiàn)象
化工生產(chǎn)過程中的物料大多為易燃易爆物質(zhì),如果操作不當(dāng)或設(shè)備故障,使某些物料具備了自燃條件就會(huì)發(fā)生自燃,甚至引發(fā)著火爆炸事故。
事故案例一:黃磷車泄漏起火
2000年3月18日中午,鄂西山區(qū)的某股份公司化工廠轉(zhuǎn)運(yùn)黃磷的罐車發(fā)生泄漏,泄漏的黃磷發(fā)生燃燒(自燃著火),后經(jīng)司機(jī)開車離開發(fā)生地1000m有水的地方,在眾員工的奮力搶救下,才將大火撲滅。
起火原因是因黃磷罐車長(zhǎng)時(shí)間使用,閥門損壞引起泄漏,又因當(dāng)時(shí)氣溫較高,黃磷是一級(jí)自燃物質(zhì),所以引起了火災(zāi)。
事故案例二:重苯儲(chǔ)槽爆頂事故
1985年7月19日,石家莊焦化廠研究所罐區(qū)200t重苯儲(chǔ)槽突然爆頂了。物料劇烈噴出,油和油氣煙霧擴(kuò)散在周圍約30m的范圍內(nèi)。
事故原因:該儲(chǔ)槽爆頂前曾于7月15日從此儲(chǔ)槽裝出了一批重苯,液面高度下降至1.4m,7m高的大槽上部剩有5.6m的高度空間,槽內(nèi)有蒸氣蛇管加熱器,加熱器高2m,加熱器下端距槽底0.4m,既有約1m高的加熱器蛇管暴露在油面之上的槽內(nèi)空間。15日由于要清理重苯槽相鄰的另一個(gè)儲(chǔ)槽,提高了儲(chǔ)罐區(qū)的蒸氣壓力,使本來(lái)就內(nèi)漏的重苯槽加熱器進(jìn)口閥漏氣更為嚴(yán)重,致使儲(chǔ)槽內(nèi)重內(nèi)重苯溫度逐漸升高,油氣不斷揮發(fā)到儲(chǔ)槽內(nèi)上部空間。因儲(chǔ)槽內(nèi)上部空間有空氣存在(有人孔),所以隨著油氣的不斷揮發(fā),儲(chǔ)槽上部空間就形成了可燃油氣和空氣的混合氣體,混合氣體達(dá)到爆炸極限,在儲(chǔ)槽上部空間發(fā)生了爆炸。分析原因,爆炸一定是由于自燃產(chǎn)生的。自燃有兩種可能,一個(gè)是已經(jīng)達(dá)到爆炸極限的混合氣體,被暴露在油面上部的蛇管加熱器(1m高)繼續(xù)加熱,達(dá)到自燃點(diǎn)發(fā)生爆炸。另一個(gè)原因就是儲(chǔ)槽在長(zhǎng)期使用過程中,由于物理化學(xué)作用,一些生成物質(zhì)沉積在加熱器上和儲(chǔ)槽內(nèi)壁,由于溫度達(dá)到了沉積物的自燃點(diǎn)發(fā)生了自燃,點(diǎn)燃了油面上部空間的混合氣體,發(fā)生了爆炸。
事故案例三:儲(chǔ)槽內(nèi)硫化物自燃引起苯類物質(zhì)著火
1987年1月23日12時(shí)30分,濟(jì)南鋼鐵廠焦化廠精苯車間院內(nèi)突然發(fā)出爆炸聲,油庫(kù)區(qū)內(nèi)11號(hào)、12號(hào)儲(chǔ)槽上部起火并升起一股黑煙。在場(chǎng)員工利用各種滅火器材進(jìn)行撲救,在3-4min時(shí)間內(nèi),槽內(nèi)外火焰被撲滅。
事故原因:11號(hào)槽原裝未洗混合物(生產(chǎn)焦化苯過程的中間產(chǎn)品,主要含有苯、甲苯、二甲苯),因未洗混合物含有硫化物,在長(zhǎng)期儲(chǔ)存中,硫化氫和有機(jī)硫化物對(duì)設(shè)備的接觸腐蝕作用,形成了硫化鐵。干燥的硫化鐵能在常溫的空氣中自行發(fā)熱而燃燒,不出現(xiàn)火焰,只呈現(xiàn)熾熱狀態(tài),但溫度很高,能引起可燃物著火。因11號(hào)槽頂?shù)娜丝咨w敞著,12號(hào)槽放散管有呼吸作用,槽內(nèi)進(jìn)入了空氣,形成了爆炸混合氣體。其中一個(gè)槽內(nèi)的硫化鐵自燃后,引爆了槽內(nèi)的可燃混合氣體,并向外傳播,引起了另一個(gè)槽的爆炸。
2 特殊操作時(shí)的自燃現(xiàn)象
很多化工企業(yè)存在裝置規(guī)模小、動(dòng)力供應(yīng)不穩(wěn)定因素,使裝置開工、停工、臨時(shí)停工進(jìn)行故障處理等特殊操作增多。在這種情況下一般都為了趕時(shí)間盡早恢復(fù)正常生產(chǎn),經(jīng)常因?yàn)榘踩阑鸫胧┛紤]不周,操作方法不當(dāng)產(chǎn)生自燃,發(fā)生著火爆炸事故。
事故案例一:舊工作服自燃引起液體瀝青著火
2001年9月16日11時(shí)左右,山東兗礦科藍(lán)煤焦化有限公司往瀝青池排放液體瀝青時(shí),液體瀝青突然著火,在場(chǎng)員工立即用干粉滅火器和消防水進(jìn)行撲救,3min后被撲滅。
事故原因:9月15日瀝青裝置停工,9月16日8時(shí)準(zhǔn)備將裝置內(nèi)的瀝青往瀝青池排放時(shí),發(fā)現(xiàn)瀝青管道有一段明管堵塞,(管內(nèi)瀝青軟化點(diǎn)90℃)。臨時(shí)用一舊工作服將瀝青管道保溫,并通入蒸氣直接加熱堵塞的瀝青管道。10時(shí)30分,管內(nèi)凝固瀝青被加熱熔化,管道疏通,放料正常。裝置內(nèi)260℃的熱瀝青正常向?yàn)r青池排放,使瀝青管道溫度升高,達(dá)到了工作服布料的自燃點(diǎn)(布匹自燃點(diǎn)200℃)發(fā)生自燃。事故后發(fā)現(xiàn)管道上的工作服有燃燒的痕跡,是工作服燃燒的明火落入液體瀝青引起火災(zāi)。
事故案例二:蒸餾柱管道接口爆鳴噴火
2002年2月26日8時(shí),山東兗礦科藍(lán)煤焦化有限公司生產(chǎn)過程中當(dāng)中發(fā)現(xiàn)一套間歇蒸餾的瀝青加工裝置運(yùn)行不正常,判斷是蒸餾釜與蒸餾柱之間的返液管堵塞,將返液管拆下后,發(fā)現(xiàn)有大量瀝青被夾帶至蒸餾柱,造成蒸餾柱底部和返液管均被高凝固點(diǎn)的瀝青(瀝青軟化點(diǎn)在80℃以上)堵塞。當(dāng)時(shí)蒸餾柱溫度180℃,只有蒸餾柱底部溫度較低,瀝青尚未熔化。為了處理方便,將蒸餾柱底部另一管道(蒸餾釜與蒸餾柱之間的氣相管道)拆下,這樣可以利用蒸餾柱底部的兩個(gè)管道接口進(jìn)行處理,采用向蒸餾柱底部通入蒸氣直接加熱瀝青的方法,逐漸將受熱熔化的瀝青排出。當(dāng)天沒處理完,準(zhǔn)備第二天繼續(xù)處理。到18時(shí)30分左右,蒸餾柱底部管道接口處突然發(fā)生爆鳴噴火,在場(chǎng)員工立即采用各種滅火措施將火撲滅。但間隔不長(zhǎng)時(shí)間又相繼爆鳴6次,采取向蒸餾柱內(nèi)連續(xù)直接通入蒸汽的措施,才防止了爆鳴的再次發(fā)生。
事故原因:由于是生產(chǎn)過程中臨時(shí)故障處理,未對(duì)蒸餾柱內(nèi)可燃?xì)怏w進(jìn)行徹底置換,白天處理時(shí)由于蒸餾柱內(nèi)溫度高,并有直接蒸汽連續(xù)進(jìn)入蒸餾柱內(nèi),空氣不能進(jìn)入,不具備燃燒條件。隨著時(shí)間的延長(zhǎng),蒸餾柱內(nèi)溫度下降,直接蒸汽有可能發(fā)生間斷現(xiàn)象,這時(shí)蒸餾柱內(nèi)氣體由于溫度下降體積縮小而吸入空氣,具備了燃燒條件。當(dāng)時(shí)蒸餾柱內(nèi)溫度仍在120℃左右,達(dá)到了蒸餾柱內(nèi)混合可燃?xì)怏w或沉積物的自燃點(diǎn)發(fā)生自燃,出現(xiàn)爆鳴噴火事故。
3 設(shè)備檢修時(shí)的自燃現(xiàn)象
設(shè)備檢修前做裝備工作時(shí),往往一些安全措施都是圍繞設(shè)備工作介質(zhì)的性質(zhì)作常規(guī)處理,很多事故隱患預(yù)料不到,防火安全措施不完善,發(fā)生自燃著火現(xiàn)象。
事故案例一:初餾塔檢修沉積物自燃著火
1991年4月8日10時(shí)30分,山東濟(jì)寧煤炭化學(xué)工業(yè)公司精苯裝置正在檢修的初餾塔,突然塔內(nèi)著火,從塔頂拆開的人孔冒出黑煙,現(xiàn)場(chǎng)人員立即從塔頂噴水將火撲滅。
事故原因:生產(chǎn)期間發(fā)現(xiàn)初餾塔塔盤有堵塞現(xiàn)象,確定停產(chǎn)檢修,將初餾塔與系統(tǒng)隔離,按規(guī)程向塔內(nèi)通入蒸汽置換24小時(shí)。于4月8日8時(shí)將塔體上下人孔蓋拆開自燃通風(fēng)冷卻,待降溫后進(jìn)行檢修。由于初餾塔剛剛用蒸汽置換完,塔內(nèi)溫度仍在100-110℃左右,拆開人孔后塔內(nèi)進(jìn)入大量空氣,致使塔內(nèi)的沉積物(主要成分硫化鐵)自燃著火。
事故案例二:儲(chǔ)槽清理時(shí)的著火事故
日本某化工廠為了清除碳黑原料用的雜酚油儲(chǔ)槽(立式圓錐頂,直徑17.5m,高13m)內(nèi)的沉積渣,槽內(nèi)液體物料排空后,注入少量乙烯基洗油凈底部,用風(fēng)扇經(jīng)3天時(shí)間排除槽內(nèi)殘留的蒸氣,第4天在排風(fēng)扇運(yùn)轉(zhuǎn)前先行檢查儲(chǔ)槽內(nèi)部,發(fā)現(xiàn)里面充滿白煙,就在這種情況下進(jìn)入了運(yùn)行。約1h后從槽上部開口排出白煙,并從灰色變成黑煙,最后產(chǎn)生爆炸聲音,同時(shí)噴出了火焰。
事故原因推斷:在事故發(fā)生9天后,根據(jù)堆積渣層內(nèi)的溫度高達(dá)40-70℃,自燃著火的說法是有道理的。
但根據(jù)用著火點(diǎn)試驗(yàn)裝置對(duì)同一渣樣的試驗(yàn)結(jié)果,查明25小時(shí)升溫32℃,在溫度達(dá)到80℃時(shí),并未自燃著火。
根據(jù)以上情況,用試驗(yàn)裝置使渣再次著火是困難的,但通過實(shí)際條件、環(huán)境等綜合因素推斷上例是升溫引起的自燃著火。
安全防火措施(4)
防止物質(zhì)自燃火災(zāi)和爆炸,大致分為防止可燃物與空氣共存和溫度的控制。
1 防止可燃物與空氣共存
1.1 防止管道和設(shè)備中溫度高于自燃點(diǎn)的可燃物泄漏。
1.2 遇空氣能自燃的物質(zhì)要采取隔絕空氣的措施,如黃磷儲(chǔ)存在水里。
1.3 常壓生產(chǎn)系統(tǒng)的化工設(shè)備上部人孔不要敞開,以免空氣產(chǎn)生對(duì)流進(jìn)入內(nèi)部產(chǎn)生自燃。
1.4 長(zhǎng)期閑置的設(shè)備(如儲(chǔ)槽)應(yīng)將內(nèi)部沉積的物料殘?jiān)謇砀蓛,不便于清理的,往設(shè)備注入一些水(工藝允許)浸沒沉積渣,對(duì)防止自燃是有效的。把設(shè)備內(nèi)液體物料全部排盡,而不對(duì)沉積渣進(jìn)行處理是最不安全的。
1.5 在設(shè)備的臨時(shí)故障和檢修時(shí),應(yīng)用惰性氣體(氮?dú)狻⑺魵猓⿲⒖扇細(xì)怏w置換出去。這樣即使沉積殘?jiān)l(fā)生自燃也不會(huì)引起爆炸事故。
2 溫度的控制
2.1 避免可燃物與高溫設(shè)備和管道接觸。
2.2 設(shè)備的臨時(shí)故障和檢修時(shí),置換合格后,用水清洗設(shè)備(工藝允許)降溫,同時(shí)浸濕沉積殘?jiān)杀苊庾匀肌?/P>
2.3 液體加熱設(shè)備在運(yùn)行時(shí),液體物料應(yīng)將加熱器浸沒,不要使加熱器露出液面加熱可燃?xì)庀辔锪。如果工藝要求加熱氣相物料,?yīng)避免空氣進(jìn)入形成爆炸性混合氣體,自燃發(fā)生爆炸。
2.4 檢修時(shí),當(dāng)設(shè)備內(nèi)液體物料排凈后,不要對(duì)設(shè)備內(nèi)剩余的沉積殘?jiān)M(jìn)行加熱操作。
2.5 不要打開高溫設(shè)備的檢查孔。
另外,要防止反應(yīng)熱(氧化熱),化工生產(chǎn)很多設(shè)備沉積殘?jiān)泻辛蚧,是以硫化鐵形式存在的,由于空氣水分等的影響,可能產(chǎn)生氧化熱。因此,在檢修設(shè)備時(shí)應(yīng)及時(shí)清除沉積殘?jiān),沉積殘?jiān)看、清渣操作時(shí)間長(zhǎng)時(shí),要用溫度計(jì)控制殘?jiān)臏囟龋悦鉁囟壬弋a(chǎn)生自燃。
(李玉財(cái) 高平恩 甄凡玉)