1 概況
某單位有一臺型號為FR一12T一16/3.82與12萬噸/年硫鐵礦,鐵礦制酸工藝流程配套的中壓余熱鍋爐,產(chǎn)生過熱蒸汽壓力為3.82MPa,過熱蒸汽溫度450℃。
硫酸廢熱鍋爐是由鍋爐本體和沸騰層冷卻裝置兩部份組成,鍋爐本體的蒸發(fā)受熱面采用強(qiáng)制循環(huán)方式,沸騰爐冷卻裝置采用自然循環(huán)方式。兩者共用一個(gè)汽包,故稱為混合循環(huán)。
硫鐵礦在沸騰爐內(nèi)進(jìn)行焙燒放出大量的熱量,一部份熱量被沸騰爐內(nèi)冷卻水管吸收,另一部份高溫爐氣溫度達(dá)900±50℃流經(jīng)鍋爐本體呈W型的四個(gè)煙道,I煙道布置有高低溫過熱器及1片水冷壁管,II煙道掛有8片蒸發(fā)面,第III煙道布置有7片蒸發(fā)面,第IV煙道有6片蒸發(fā)面,將爐氣溫度降至380℃±20℃后再送至后面工序制造硫酸。
2 事故經(jīng)過
在2003年某日凌晨5:25分時(shí)該爐2#循環(huán)熱水泵因交流接觸器燒壞而跳閘,2#
3 爆管事故原因分析
在當(dāng)日的清晨5:25分2#循環(huán)熱水泵因交流接觸器燒壞而停止運(yùn)行,無人發(fā)現(xiàn),高溫達(dá)995℃的爐氣仍然不斷地流入四個(gè)煙道,I煙道爐溫較高995℃,I煙道水冷壁由于熱水循環(huán)泵停止運(yùn)行,沒有動力無水供給這片水冷壁因吸收了熱量進(jìn)行蒸發(fā)失去的水量,只有降低該片三根進(jìn)水管內(nèi)的水位,無水位的管段仍舊受到995℃高溫?zé)煔饧訜釙r(shí),(該管Ø38X4,20#鋼)自5:25分至6:05分長達(dá)40min無水供給各蒸發(fā)面,管內(nèi)因無水管子過熱。到6:10又開啟戶循環(huán)熱水泵,冷水急速進(jìn)入到各煙道蒸發(fā)面,使各煙道管熱面快速產(chǎn)生大量的蒸汽,造成汽壓超過4.3MPa,所以安全閥就動作。由于I煙道溫度高至995℃,冷水與管壁溫差大,過熱時(shí)間長,所以進(jìn)入冷水I煙道的二根管進(jìn)口無水段,冷水急驟冷卻造成管爆裂,裂口呈鯉魚口形,一個(gè)爆口長15mm,寬5mm;另一個(gè)爆口長20mm,寬7mm,由管內(nèi)向外張口,顏色呈黑蘭色,這是明顯的管道因過熱而爆管。
4 事故處理及預(yù)防
4.1 事故處理
對事故責(zé)任人進(jìn)行了停止工作,留廠察看并罰款。爆裂管道進(jìn)行了更換。
4.2 事故預(yù)防
(1)強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)工作責(zé)任和按規(guī)程規(guī)定進(jìn)行一切操作,規(guī)定在停止熱水泵時(shí)要及時(shí)進(jìn)行開啟備用泵,熱水泵的運(yùn)行情況裝有報(bào)警裝置與信號燈,加強(qiáng)了司爐工對熱水泵的監(jiān)視。停泵時(shí)間超過了5min要停止沸騰爐,整條生產(chǎn)線要停止生產(chǎn),待蒸發(fā)面管冷卻后再啟動熱水泵進(jìn)水恢復(fù)正常生產(chǎn)。
(2)備用熱水泵每半月切換運(yùn)行,可及早的發(fā)現(xiàn)備用存在的問題,使備用隨時(shí)開啟都能正常投入運(yùn)行,確保強(qiáng)制循環(huán)系統(tǒng)供水可靠,防止爆管事故。
(3)要求沸騰爐燃燒調(diào)整控制進(jìn)入鍋爐的爐氣溫度在900℃以下。