(一)事故概況
1988年12月4日8時(shí)47分,黑龍江雙鴨山包裝制品廠,一臺(tái)KZL2-0.78型鍋爐發(fā)生爆炸,事故造成5人死亡,1人重傷,8人輕傷,直接經(jīng)濟(jì)損失12萬元。
該鍋爐系佳木斯鍋爐制造廠1987年3月出廠的產(chǎn)品,1987年7月安裝完畢,同年10月投入運(yùn)行使用。根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求,過路運(yùn)行壓力為0.69MPa。
事故當(dāng)日6時(shí)40分至7時(shí),由于鍋爐出口處的蒸汽壓力約為0.39MPa,不能滿足生產(chǎn)車間用汽要求,生產(chǎn)車間停止生產(chǎn)。夜班司爐工將分汽缸的主汽閥關(guān)閉,停止了爐排轉(zhuǎn)動(dòng),關(guān)閉了鼓風(fēng)機(jī),使鍋爐處于壓火狀態(tài)。7時(shí)50分左右,白班司爐工接班,未進(jìn)行檢查,就盲目啟動(dòng)鍋爐,加大燃燒。8時(shí)30分左右,白班司爐工發(fā)現(xiàn)水位表看不見水位,問即將下班的夜班司爐工,夜班司爐工說過路壓火時(shí)已上滿水。為了判斷鍋爐是滿水還是缺水,白班司爐工去開排污閥放水,但打不開排污閥,換另外一人也未打開。司爐班班長(zhǎng)來后用管子扳子套在排污閥的扳手上準(zhǔn)備打開排污閥時(shí),此時(shí)已聲巨響,過路發(fā)生了爆炸。鍋爐爆炸后大量的飽和水迅速膨脹所釋放的能量,將鍋爐設(shè)備徹底摧毀。4根¢133mm×6mm的下降管從鍋筒、集箱拔脫飛出,最遠(yuǎn)達(dá)60~70m;60根水冷管壁從集箱全部拔脫,其中37根從鍋筒拔脫飛出;5根后棚管從管板、后集箱拔脫飛出;鍋筒向前沖出5m撞倒墻壁,從后向上向前翻轉(zhuǎn)了180℃,形成筒體底部朝天,爐排和底座也向前移動(dòng)2m多。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,在鍋筒下部排污管附近及底部前端有小面積向外凸出。
后管板管孔區(qū)上方部分,4根短桿斜拉撐從管板焊口處全部拉脫,沿著管孔區(qū)最上一排管孔處以及管板邊起點(diǎn)全部撕開,此塊平板飛出125m遠(yuǎn),插入凍土地內(nèi)400mm;后管板管孔區(qū)下方平板部分,2根短桿斜拉撐與管板拉脫,同時(shí)平板向外凸出900mm×350mm×30mm。
前板管管孔區(qū)上方平板部分,兩根短桿斜拉撐與管板拉脫,平板向外突出600mm×350mm×10mm,靠近管板扳邊附近有向內(nèi)凹變形60mm×86mm×20mm,前煙箱被砸扁。
左右集箱不但與下降管、水冷壁管全部分離,而且與鍋爐底座焊縫全部撕開飛出。左集箱攔腰炸成兩段。在截?cái)喑觯溲刂c底部連接焊縫撕成片狀,長(zhǎng)將近700mm。集箱端部沿下降管孔及水冷壁管孔橋處撕裂長(zhǎng)為700mm,寬為150~180mm的裂口。右集箱變彎為27°,其撓度為210mm。
所有的安全附件和排污閥全部炸離鍋爐本體,除一只安全閥和左集箱上一只排污閥未找到外,其余的安全閥、壓力表、水位計(jì)、排污閥全部破壞。找到的安全閥也僅剩下閥芯與閥座,其余的部分未找到;壓力表的外殼炸飛,僅剩下?lián)p壞的表盤和彈簧管;水位表已損壞;派無法有的已炸碎;除塵器向鍋爐后方推出20多米;風(fēng)機(jī)、水泵也遭到嚴(yán)重破壞。
(二)事故原因分析
事故后對(duì)鍋爐的前后管板、鍋筒、煙道、集箱、下降管等部位分別取樣進(jìn)行化學(xué)成分、機(jī)械性能、金相組織試驗(yàn)或分析。
化學(xué)成分分析及機(jī)械性能試驗(yàn)結(jié)果表明,用于制造鍋爐的鋼材均符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
金相組織分析得出,煙管和鍋筒下部未見過熱或過燒組織,從而可以斷定鍋爐爆炸前未發(fā)生過嚴(yán)重缺水現(xiàn)象。
此外,從爆破口撕開出的斷口均為剪切斷口,斷口界面呈45°,說明是因超壓造成塑性斷裂。
根據(jù)上述分析,此起事故是在由較大水容量情況下,因鍋爐超壓所致。造成鍋爐超壓得原因是:
1.在主汽閥關(guān)閉的情況下強(qiáng)化燃燒。夜班司爐工在交接班前,因蒸汽壓力不足,不能滿足車間生產(chǎn)需要,擅自將進(jìn)入分汽缸的主汽閥關(guān)閉,導(dǎo)致車間生產(chǎn)停機(jī)。白班司爐工接班后,為了盡快向車間供汽,在即未認(rèn)真檢查,又未監(jiān)視壓力表的情況下,強(qiáng)化燃燒,而且當(dāng)時(shí)鍋筒內(nèi)水位較高而汽空間較小,蒸汽壓力上升較快,形成超壓。
2.按群閥銹死拒動(dòng)。由于安全閥銹死,當(dāng)鍋爐內(nèi)蒸汽壓力達(dá)到安全閥始啟壓力時(shí)閥芯不能抬起泄壓,使蒸汽壓力繼續(xù)上升直至爆炸。
3.領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。該廠領(lǐng)導(dǎo)在幾次發(fā)生人身傷亡事故時(shí),沒有認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家安全法規(guī),過路房安全管理混亂。
4.鍋爐質(zhì)量問題嚴(yán)重。鍋爐制造質(zhì)量也存在問題,如焊腳高度,坡口尺寸,熔深的高度均未達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
(三)預(yù)防同類事故的措施
1.使用單位要認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家安全法規(guī),要重視安全。
2.制造單位要把住制造質(zhì)量關(guān),特別是焊接質(zhì)量。
3.加強(qiáng)使用管理,建立健全必要的規(guī)章制度。
4.加強(qiáng)司爐工培訓(xùn),嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。
5.加強(qiáng)對(duì)安全閥等安全附件的定期檢查,確保靈敏可靠。
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