事故名稱:合成鹽酸爐斷氫停爐。
發生日期:l1987年12月.
事故經過:某廠出現氫氣管堵塞部位是在鹽酸工段,鹽酸爐由于斷氫氣被迫全都停爐,使液氯尾氣壓力增高,影響液氯正常生產。鹽酸停爐,氯氣難以平衡,加上液氯影響,使納氏泵(或氯透平壓縮機)出口壓力迅速增高,威脅全廠生產(浙江×廠也曾因氫總管滴水表裝有盲板造成積水,引起氫正壓,最后引起系統爆炸)。由于鹽酸部位氫管受阻,電解輸氫波嚴重,輸出壓力升高,最終引起跳電。管網自動放空。
原因分析:(1)襯膠管因膠片質量不佳。或襯膠質量不符合要求或硫化溫度不合格等因索造成脫落或凸起;
(2)當管道爬高時,低洼處滴水管堵塞,水分離不佳,形成積水而造成;
(3)氫氣管堵塞原因主要由予管道水分離不好而造成,尤其是在冬季積水成冰,上述事故正是冬季.氣溫–5℃。
教訓:(1)當氯氣管出現堵塞現象(其癥狀為納氏泵進口負壓升高,電解列管出現正壓)時,首先通過氯氣平衡和降低電流菠正、負壓保持在穩定情況下,尋找堵塞部位;
(2)測尋堵塞部位,一般在正負壓交變處,鉆孔測試找出正確部位,然后用鐵棒將堵塞物擊碎,待壓力正常即可用防腐材料將孔封塞;
(3)按損壞管的圖紙及早制備新襯膠管,待降機調換,未調換之前經常檢查該損壞管有否穿孔現象,一旦發現要及時堵之;
(4)由于氫氣輸出困難,首先做好氫氯氣的平衡工作,尤其是電解氫管網不能出現過高正壓,必要時可以通過放空來解決,鹽酸停車后,要解決液氯尾氣的出路,保證液氯生產正常,擴大其它耗氯產品的耗氯量,如果仍不能平衡則宜降低直流電;
(5)分段用蒸汽沖管加熱,管內以氮氣加壓,直至全部流通再組織開車(點爐),逐步恢復正常開車直流電電流值;
(6)對于襯膠氯氣總管,罰要在襯膠工序嚴格把關,打沙管壁保征清潔,使膠片粘牢.使用膠漿、膠片質地要優良,加工硫化要嚴格。襯好后的成品管道,在使用前要用電火花全面進行漏電測試;
(7)合理分設滴水裝置,尤其在低洼、轉彎等易積水處更要注意;
(8)對于氫氣管防堵,緯度較低的地區的工廠(冬季最低溫度在–3~–5℃)可在氫氣管道上加強保溫,分段增多排水裝置;
(9)緯度較高地區的工廠,冬季溫度最低可達–5~–20℃甚至更低時,其氫管道除加強保溫外,氫氣管道應有蒸汽管加熱,使管內水分保持冰點以上溫度。
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