事故經過:
2001 年 2 月 16 日 14:00,某裝置裂解崗位在沒有完全關閉 PA 燒焦空氣閥門的情況下,就將 36″大閥切換,PA 隨 DS 進入系統。由于空氣隨 DS 進入裂解氣系統,造成分離冷箱系統溫度上升,甲烷化反應器(DC301)床層溫度急劇上升,DC301 出口溫度在 4 分鐘內突然升了 100℃,最高達370℃。14:10 由于氫氣純度下降,引起碳二加氫反應不合格,出口炔烴最高濃度達 700 ml/m3,14:12 乙烯產品不合格(塔內乙炔含量最高達 300 ml/m3以上)。15:12 裂解崗位關閉了 PA 閥門,裝置運行趨于穩定。17:00 乙烯產品合格。
原因分析:
事故發生后對事故進行分析,認為事故原因主要是操作工沒有嚴格執行工藝操作卡片引起的。由于 PA 進入系統,引起 DC301 飛溫(DC301 入口 CO 濃度由正常的 0.3~0.4%突然升至 1.4%)。在 DC301 入口降 40℃后,避免了DC301系統聯鎖。由于氫氣純度下降(有大量的氮氣),造成了 DC401反應不合格,最終引起乙烯產品不合格。
整改措施:
對相應的崗位操作卡片作適當修改,在 BA110、111 以及其它爐子的在線燒焦卡片中增加“加盲板”項目。
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