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某煉油廠氣體分餾裝置“6.28”火災(zāi)事故

2009-06-24   來(lái)源:安全文化網(wǎng)    熱度:   收藏   發(fā)表評(píng)論 0

  2006年6月28日早晨8時(shí)05分,在蘭州石化公司煉油廠40萬(wàn)噸/年氣體分餾裝置,發(fā)生一起因換熱器泄漏引發(fā)的火災(zāi)事故。在事故搶險(xiǎn)過(guò)程中,造成1名消防隊(duì)員犧牲,10名消防隊(duì)員受傷。

  一、事故裝置

  煉油廠40萬(wàn)噸/年氣體分餾裝置于2003年7月1日建成投產(chǎn)。該裝置是300萬(wàn)噸/年重油催化的中間加工裝置,生產(chǎn)工藝采用7塔精流程,以300萬(wàn)噸/年重油催化裝置生產(chǎn)的經(jīng)精制脫硫后的液態(tài)烴為原料,生產(chǎn)丙烯、丙烷、異丁烯、異丁烷等中間產(chǎn)品,為下游裝置提供原料。

  二、事故經(jīng)過(guò)

  2006年6月28日凌晨4時(shí)左右, 煉油廠40萬(wàn)噸/年氣體分餾裝置局部檢修后復(fù)工開(kāi)車,7時(shí)37分,室外操作工在巡檢中發(fā)現(xiàn)C-502塔頂冷凝器(E-507/1,2)四個(gè)封頭處泄漏,立即通過(guò)對(duì)講機(jī)告知DCS操作人員通知維修單位保鏢人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行消漏。7時(shí)51分,DCS操作人員再次打電話催促后,保鏢人員于7時(shí)56分左右到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),在做施工準(zhǔn)備過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)E-507/1,2封頭處泄漏量增大,保鏢人員迅速撤離現(xiàn)場(chǎng)。8時(shí)05分,E-507/1,2封頭泄漏處著火,班長(zhǎng)立即報(bào)火警,并指揮當(dāng)班操作人員按操作規(guī)程進(jìn)行應(yīng)急處理。切斷E-507/1,2進(jìn)料,迅速撤C-502塔底熱源,停P-503泵,切斷C-502進(jìn)料,并加速向C-503轉(zhuǎn)移物料。同時(shí),將與裝置連接的物料閥門關(guān)閉,裝置緊急停工,8時(shí)15分左右,將氣體分餾裝置電源切斷。蘭州石化公司消防支隊(duì)8時(shí)06分接到火警后,立即出動(dòng)消防車到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)火災(zāi)撲救。8時(shí)40分左右,由于C-501塔頂抽出線(DN250)受熱蠕變破裂,管線內(nèi)液態(tài)烴噴出,火勢(shì)突然擴(kuò)大,致使現(xiàn)場(chǎng)搶險(xiǎn)的消防隊(duì)員1名犧牲,10名受傷。根據(jù)火場(chǎng)情況,蘭州石化公司請(qǐng)求蘭州市消防支隊(duì)增援,甘肅省消防總隊(duì)及蘭州市消防支隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)于8時(shí)45分左右先后趕到現(xiàn)場(chǎng),接管指揮權(quán)并組成現(xiàn)場(chǎng)指揮部,統(tǒng)一指揮現(xiàn)場(chǎng)滅火搶險(xiǎn)工作。經(jīng)過(guò)全體參戰(zhàn)官兵的全力撲救,9時(shí)40分左右,現(xiàn)場(chǎng)火勢(shì)得到控制。因泄漏介質(zhì)主要為液態(tài)烴,為防止明火熄滅后,氣相物料發(fā)生二次爆炸,指揮部研究決定采取不熄滅明火、控制燃燒、對(duì)周邊管線和儲(chǔ)罐冷卻保護(hù)的方法,控制殘存物料穩(wěn)定燃燒。最后,明火于當(dāng)日21時(shí)35分熄滅。

  事故發(fā)生后,蘭州石化公司立即啟動(dòng)事故應(yīng)急預(yù)案,全力搶險(xiǎn)。同時(shí),啟動(dòng)了環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案,將消防水引入污水處理廠進(jìn)行處理。經(jīng)甘肅省、蘭州市環(huán)保部門的監(jiān)測(cè),周邊大氣和黃河水質(zhì)沒(méi)有受到污染。

  三、事故原因

  ㈠直接原因

  2006年6月4日,二套催化車間按照大檢修計(jì)劃將停工處理完的E-507/1,2交與維修單位進(jìn)行檢修,檢修計(jì)劃明確要求“E-507/1,2清洗、換墊、試壓”。但是,在檢修過(guò)程中,維修單位質(zhì)量控制不嚴(yán)格,未按照檢修計(jì)劃內(nèi)容施工,在清洗結(jié)束后,只對(duì)其管程進(jìn)行了試壓,未對(duì)殼程進(jìn)行試壓,埋下了事故隱患。在裝置復(fù)工過(guò)程中,當(dāng)系統(tǒng)升壓至2.2MPa左右,入口溫度達(dá)到67℃時(shí)(正常操作壓力為29.5MPa,溫度為70℃),E-507封頭法蘭發(fā)生泄漏。高速噴出的液態(tài)烴產(chǎn)生靜電,經(jīng)放電產(chǎn)生火花,引爆液態(tài)烴混合蒸汽造成火災(zāi)事故的發(fā)生。因此,維修單位檢修人員未嚴(yán)格按照檢修規(guī)程檢修,檢修質(zhì)量存在缺陷,造成E-507冷凝器液態(tài)烴泄漏,是引發(fā)火災(zāi)事故的直接原因。

  ㈡間接原因

  1、裝置設(shè)備驗(yàn)收人員履行職責(zé)不到位。車間設(shè)備技術(shù)員作為該換熱器檢修負(fù)責(zé)人,沒(méi)有認(rèn)真履行設(shè)備驗(yàn)收職責(zé),致使換熱器檢修質(zhì)量存在的缺陷沒(méi)有及時(shí)被發(fā)現(xiàn),是事故發(fā)生的一個(gè)間接原因。

  ⑵ 裝置操作人員未按操作規(guī)程中換熱器泄漏事故處理預(yù)案及時(shí)進(jìn)行應(yīng)急處理。在發(fā)現(xiàn)E-507/1,2泄漏后,操作人員只通知施工單位進(jìn)行消漏,未及時(shí)按應(yīng)急處理方案進(jìn)行工藝處理,未能避免泄漏的進(jìn)一步擴(kuò)大,是造成事故發(fā)生的一個(gè)間接原因。

  ⑶ 保鏢人員沒(méi)有及時(shí)到位,延誤了最佳處理時(shí)機(jī)。7時(shí)38分,操作人員聯(lián)系保鏢人員進(jìn)行處理,在第二次催叫后,保鏢人員于7時(shí)56分左右才到現(xiàn)場(chǎng),延誤了E-507消漏的最佳時(shí)機(jī),造成設(shè)備泄漏加大,是事故發(fā)生的又一個(gè)間接原因。

  ⑷ 裝置設(shè)計(jì)存在缺陷。在裝置設(shè)計(jì)中E-507/1,2與下游工藝設(shè)備沒(méi)有切斷閥,致使發(fā)生火災(zāi)后,盡管工藝上采取了相應(yīng)措施,仍無(wú)法有效地切斷物料,是事故不能得到有效控制的原因。


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