引言(1)
長輸管道要使原油連續不斷地從首站輸至末站,需給原油以動能及熱能。加熱爐就是為長輸管道提供熱能的設備,它把燃料的化學能轉化成熱能,再將熱能通過爐管傳遞給原油,以用來補償熱油向管道外部散失的熱量,保持穩定的溫度場,從而確保長輸管道輸油安全運行。長輸管道直接式加熱爐在運行過程中,承受高溫、高壓,受壓部件直接接觸火焰,各種介質對金屬部件會產生腐蝕,具有易爆等危險性。如何加強對加熱設備的管理,提高設備安全運行性能,一直是設備管理工作者探索研究的課題。根據某輸油站2003年4月24日發生的一起加熱爐對流室爐管爆管事故,對加熱爐爐管爆管原因進行了分析并提出預防措施。
事故經過(2)
2003年4月24日14:33,根據輸油運行需要輸油站輸油運行方式由雙泵改為三泵運行,三泵運行1分鐘后,出站壓力上升至3.563MPa(額定值為4.2MPa)時,突然降至2.693MPa,參與運行的2#加熱爐對流室發生爐管爆裂,爆裂位置位于加熱爐對流室爐管從上向下數第7排,從前向后數第5根,距爐側墻管板100mm處,爆裂處爐管裂口向外翻,形成直徑130mm不規則半圓。由于在處理過程中指揮、操作無誤,處理及時,在較短時間內完成了輸油流程切換,避免了事故的進一步擴大。
爆管原因(3)
1 爐管老化,年久失修
輸油站2#加熱爐由某設計院70年代設計,1978年6月投產,投用長達25年,設備累計運行時間為13萬小時。該爐為方箱直接式加熱爐,設計熱負荷8000kW,輻射室爐管為Φ219×8mm20#鍋爐鋼管,對流室爐和為Φ152×8mm20#鍋爐鋼管。該爐先后經過1987年、1994年、1997年3次修理,加熱爐修理時對流管一直未更換。
2 爐管腐蝕減薄
爐管爆管后對爐管進行了檢測(檢測結果見表1)。從檢測的數據可以看出:爐管有不同程度的腐蝕減薄,腐蝕比較嚴重的區域位于第3排至第9排,尤其是第7排腐蝕最重,爐管經過腐蝕后最小壁厚為2.6mm,大大地低于標準要求(標準要求:爐管腐蝕余量為3mm)。
表1 爐管壁厚測試結果(單位:mm)
位置 |
第1列 |
第2列 |
第3列 |
第4列 |
第5列 |
第6列 | ||||||
平均值 |
最小值 |
平均值 |
最小值 |
平均值 |
最小值 |
平均值 |
最小值 |
平均值 |
最小值 |
平均值 |
最小值 | |
第1排 |
6.3 |
4.9 |
5.8 |
4.5 |
6.3 |
5.1 |
6.2 |
5.1 |
5.9 |
4.3 |
6.4 |
4.7 |
第2排 |
6.5 |
4.8 |
6.4 |
4.5 |
6.1 |
4.3 |
6.0 |
4.6 |
6.0 |
4.7 |
6.5 |
5.1 |
第3排 |
6.4 |
5.1 |
6.5 |
6.4 |
6.2 |
4.6 |
6.1 |
4.8 |
6.0 |
4.3 |
6.7 |
5.3 |
第4排 |
7.0 |
5.3 |
6.3 |
4.6 |
6.4 |
4.6 |
6.3 |
5.3 |
6.0 |
5.2 |
6.7 |
5.6 |
第5排 |
6.6 |
5.4 |
6.8 |
5.9 |
6.1 |
5.1 |
6.2 |
5.9 |
4.5 |
3.1 |
6.5 |
5.4 |
第6排 |
7.2 |
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