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山西某化工廠壓力容器爆炸事故案例

2010-04-20   來源:安全文化網    熱度:   收藏   發表評論 0

  2003年2月5日凌晨1時55分,山西某化工廠三車間I系列冷凝水閃蒸器Nt112(以下簡稱Nt112)發生爆炸事故,樓上當班職工柴某因操作室坍塌墜落至零米平面死亡。

  爆炸設備及其相關工藝

  爆炸設備(Nt112)性能參數:Nt112 是I類壓力容器。該設備設計壓力0.6MPa,設計溫度165℃,規格為Φ2500×6916×δ12,容積30m3,介質為蒸汽和冷凝水,主體材料為A48CPR進口鋼(相當于國產16MnR鋼),設備本體有一塊壓力表,出汽管上有兩個安全閥,當設備處于備用狀態時與安全閥不相通,因備用時F1閥門關閉(見圖)。 設備相關工藝過程:Nt112前與高壓冷凝水罐NP112、NP113、NP114、NP122、NP123連接(NP為高壓冷凝水罐的簡稱,其后數字為不同高壓冷凝水罐的編號,其內壓力均為5.6MPa,溫度260℃~270℃),后與預脫硅系統相通。即壓力為5.6MPa的水經節流孔板進入冷凝水閃蒸器,減壓降溫后,一部分水變為蒸汽,通過冷凝水閃蒸器進入出汽管送預脫硅,管道壓力0.6MPa(見圖所示);一部分水仍呈液態通過冷凝水出口至出水管進入熱水槽,出水管上有排水管(閥)至地溝(點劃線所示)。 此設備已于2002年11月12日停止使用,即排水閥F6常開,其他閥門均關閉,直至事故發生一直處于備用狀態。2003年2月4日9時15分左右,當班操作工將排水閥F6關閉(見圖)。

  事故原因分析(風險管理世界-riskMW.com 世界安全員門戶網!專業風險研究,歡迎安全風險投稿,謝謝關注!)

  設備在停用期間,本應切斷進水閥打開排水閥F6,使其處于常壓狀態。而三個進水閥(F3、F4、F5)經常壓試水一個滲漏(滴水),一個泄漏(流水),一個不漏(不滴不流),雖關仍漏(兩個閥門不正常)為設備的帶壓、增壓直至超壓提供了壓力源。排水閥F6被關閉(據上述時間推算,排水閥F6關閉時間長達16小時40分),無法卸壓,這是導致超壓爆炸的重要原因。 管理工作存在漏洞,白班職工違章關閉排水閥,而運行記錄未注明,交接班時也未向接班職工說明,致使排水閥一直處于關閉狀態。 從爆炸后設備筒體的斷口來看,絕大部分破口表面較為規則平整,且與母材成30°~45°夾角,屬韌性斷裂。這說明鋼板是由于超壓而撕裂的。 在人孔破口處發現,有大約100mm2的母材鋼板嚴重減薄,實側最小壁厚6.3mm(原設計壁厚為12mm),呈塑性變形特征。因為設備在制造過程中,人孔部位會產生應力集中,在運行時,受力狀態比較復雜,使其成為整個設備的薄弱部位。又因爆炸后人孔接管帶蓋是單獨飛出去的。由此推斷,破點就在此處。 Nt112在備用期間與安全閥不相通,導致其內壓力超設計壓力時,安全閥不能泄壓,失去其應有作用,造成Nt112內壓力不斷升高,直至爆炸。 斷裂拉力走向分析: Nt112的人孔處破裂后,強大的內部壓力,一部分力將人孔接管帶蓋拋出57米遠。另一部分力從人孔中心線偏下部沿環向拉伸擴展,直至將直徑為2.5米的圓筒全部撕斷,形成底部一段。再一部分力從破點沿縱向往上擴展,將中段圓筒縱向撕開成卷板狀,當擴展到筒體環焊縫處時,因環焊縫強度大于母材,所以,這部分力不得不改變走向,沿環焊縫熔合線環向繼續擴展,把母材鋼板全部撕斷,將剩余的筒體又一分為二。這樣,就形成了爆炸后整個筒體分為三段的結果。 設備爆炸時,內部壓力在瞬間降為零(表壓)。飽和水迅速汽化,體積急劇膨脹,產生巨大的二次壓力,爆炸時的超壓與二次壓力形成合力,強大的合力將上段拋起砸壞車間橫梁和部分管道,使筒體頂部的出汽管拔出飛落造成現場的慘景。 綜上所述,冷凝水閃蒸器Nt112爆炸的直接原因是: ①該設備在停運期間,排水閥F6被關閉,進水閥嚴重泄漏,當壓力為5.6MPa的冷凝水不斷流入 Nt112時,壓力逐漸升高,又不能排水卸壓,致使其超壓破裂,發生爆炸。 ② 冷凝水閃蒸器Nt112,在停用關閉閥門F1的狀態下與安全閥不相通,安全閥不能起到泄壓作用,沒能有效地防止事故發生。 間接原因:管理不嚴,職工違章關閉排水閥F6,巡檢不到位,交接班無記錄,也未口頭交接說明。

  事故防范對策

  對Nt112和Nt113安全閥設置不合理問題進行完善,在Nt112和閥門F1之間加設兩個安全閥,并將現有的兩個安全閥移至Nt113和閥門F2之間,并對其他工藝系統展開調查,發現問題及時整改。 備用設備隔離措施要嚴密,針對備用設備隔離不嚴問題,必須加強設備檢查和維護管理,對于生產過程中設備狀態,要全面掌握,尤其是關鍵閥門的開關狀態必須明確制度,必要時對開關閥門采取上鎖措施。 進一步完善監控儀表、儀器和設備。 進一步研究深化、細化壓力容器安全檢查的辦法,通過技術手段查找和處理事故隱患。


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