事故經過
某日,某化肥廠進行停產檢修,檢查過程中發現造氣車間在用惰性氣體置換碳化氣柜時,碳化氣柜壓力下降,氣柜水封槽倒淋管有大量氣體沖破水封外逸。這時,生產科副科長和當班調度員指令1名作業工下到5米深的水封池內關倒淋閥。但是由于池內充滿惰性氣體,該工人一下池便立即昏倒。碳化車間副主任和1名低壓機操作工發現后,先后下池救人,也昏倒在池內。此時當班調度才通知停止送氣,并去造氣車間等處喊人搶救。低壓機操作工、造氣車間副主任、生產科工藝技術員等人聞訊趕來下池救人,也相繼倒下。眼見越來越多的人在下面暈倒,當班調度找來l副過濾式防毒面具讓1名臨時工戴上下池救人,但下去后也中毒倒下。直到有人找了2副長管式面具后,才將池內6個昏倒的人救出,但先下池的5人由于窒息時間過長,經醫院搶救無效而死亡。
事故分析
氣柜水封池是一個5米多深的混凝土結構的方形池,內裝有氣體水封箱,倒淋管插在一個水槽內。氣柜水封倒淋閥的設計不符合化工生產安全技術規程的有關規定,氣柜水封應設在地下室,排水閥宜用伸長桿式,但是該廠采用了必須下水封池才能調節的普通閥門,這是造成事故的主要原因。在生產組織和工作安排上,生產科副科長和當班調度員違反化工生產作業的有關規定,未安排工人對水封池進行分析,便指令作業工人進入水封池調節閥門。同時參加搶救的人員慌亂無經驗,沒有佩戴防護器具便下池搶救,擴大了事故傷害。
防范措施
(1)按照化工安全生產規定,企業排水閥應用伸長桿式,不能使用普通閥門。
(2)加強安全管理和教育,提高職工的安全素質。
(3)按照有關規定,為車間設立急救器材專用室,配備擔架、防爆手電、防毒手電、防毒面具等急救器材。