1事故經過
1996年10月11日18時45分,某石化公司煉油廠VRDS裝置大修期間,在反應器R-1320內發生一起硫化氫中毒事故。
該車間于11日6時30分~11時對R-3120分別做氧含量、有毒氣體、可燃氣體分析,其結果均合格后,由該車間安全員為某石化檢修公司孫某作業組開出設備施工許可證(時間:11日16時~22時)后開始進入R3120內拆通道板,18時作業結束,回工棚吃飯。18時45分孫某、于某二人返回R-3120頂部,由孫某進入反應器去取留在里面的工具,準備拆R-1330的通道板,孫沿著梯子下去取回工具又沿著梯子上反應器并將工具遞給于某。在于某轉身放工具時,孫突然墜回反應器內。于某立即呼救,在場工作的職工及檢修公司作業組施工人員奮力搶救下,將孫某拖出反應器迅速抬到汽車上,并做人工呼吸,急送醫院進一步治療。
2事故原因分析
根據聯合調查組的調查及相關的模擬實驗報告,確定R-3120內硫化氫來源是國產催化劑與水在90℃狀態下產生的硫化氫氣體,導致孫某中毒,這是事故的主要原因。事故反映出該廠在設備內施工管理上存在漏洞。
3事故教訓
重油加氫裝置原用進口催化劑且嚴格按停工方案處理,本周期換成國產催化劑,其性質還沒有全面掌握,尤其是對該劑停工處理的方法和硫化氫析出現象缺乏認識。這說明改變生產工藝應進行慎重仔細的安全技術分析,切忌盲目決定。
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