(一)事故概況
事故設備為最高使用壓力1.0MPa,傳熱面積100.96m?,最大發熱量7t/h的鍋殼式鍋爐。
該鍋爐在魚汛期間(約4個月)每天24h連續運行,為不使進貨的魚腐爛,必須盡快處理,因此鍋爐處于超負荷運行。
為進行定期檢驗,在清洗鍋爐時發現下述異常現象:
1. 設備在爐膽出口的10根水管全部變色,通過用超聲波檢測發現其中3根外徑增大,壁厚減薄,處于即將爆裂狀態。
2. 第一回程煙氣入口煙管翻邊燒損,包括拉撐管全部產生裂紋,但沒有漏水。
(二)事故原因分析
發生事故的主要原因是:由于軟化水裝置出現故障,鍋爐直接使用未經處理的水,使鍋爐內部結有1-2mm厚的水垢。其次是燃料采用C重油和魚油混燒(魚油黏度高,灰分約10%),火焰很長,致使鍋爐出口的排煙溫度升高,再加之因生產用汽過多,鍋爐超負荷運行,最終使鍋爐水循環紊亂,局部產生過熱。
(三)防止同類事故的措施
加強鍋爐附屬設備的檢查保養,調整混合油的加熱溫度以適合燃燒,同時還要增設輔助鍋爐或節減蒸汽用量以避免鍋爐超負荷運行。
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