一、事件經過
2004年9月16日白班,#1機組#1A真空泵運行,#1B真空泵備用。10:00,聯系熱工處理#1B真空泵入口總門狀態不對缺陷。
10:47:30秒,熱工人員在試驗#1B真空泵入口總門行程開關時(后證實此開關有故障),#1機真空快速下降,當時負荷292MW。#1A真空泵大氣射氣閥自動關,入口門未聯開,汽機主操立即手開#1A真空泵大氣射氣閥,單元長令汽機值班員迅速到就地給#1B真空泵補水,確認#1B真空泵入口總門的實際狀態,手啟#1B真空泵。#1鍋爐人員打跳F磨并控制汽包水位。之后,#1機真空開始恢復,至10:49分真空恢復正常(由-90.3KP最低降至-85.5KP)。10:52分,負荷恢復290MW以上。
12:20分,熱工開票處理#1B真空泵入口總門反饋行程開關后,試驗該門開關均正常。
二、事故分析
經分析認為導致真空下降的原因是:1B真空泵入口總門就地閥門狀態標識與實際相反,反饋行程開關接觸不良,致使運行人員誤認為入口總門沒關到位,而當時該門實際在關位,熱工人員在關門時,將該門誤開。同時,熱工人員無票作業,屬嚴重習慣性違章。
三、事件反思
該起事件是繼“6.24”主油箱跑油事件發生后的又一起典型性習慣違章,值得大家反思。安全考核不是目的,管理的目的是培養大家樹立良好的安全意識、形成良好的工作作風,進而避免問題的重復性發生。安全意識的樹立不可能取巧,只能是我們各級生產管理人員從自身作起,透過嚴謹的工作作風、科學的工作方法來帶動廣大員工,這是一個過程。當然,作為一種有效的管理手段,安全考核在需要時還是能夠發揮其作用的。
四、存在的問題及整改措施
1、 據熱工人員反映,1期真空泵大氣射氣閥在-87KP聯關,入口
門在-85KP聯開,并且此二門為一個開關控制.這次真空降至-85.5KP,入口門未開,導致#1A真空泵實際處于不工作狀態,其連鎖值有中間盲區,并且開關可能有問題。熱工應在條件具備情況下做聯鎖試驗,給運行一個交待。
2、 #1機真空的畫面及測點應該選用1/P2115點。目前,#1機真
空選用1/P2119點,與實際偏差較大。當#1汽輪機低壓缸排汽溫度在40℃時,對應真空值應為-94KP(真空嚴密性較好時),1/P2115點為-95KP左右,較接近實際值,而1/P2119點為-90KP, 不利于運行人員進行事故處理。 熱工應校驗變送器1/P2119。
3、 #1機兩臺真空泵在停止狀態時,不能維持正常運行時的水位
(約200MM),只有約30MM,熱工給一個NORMAL信號,也就是說具備聯啟條件。當聯啟后,運行人員必須迅速到就地補水,才能保證真空泵正常工作。請汽機分部給予解決。
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