2004年2月3日及2004年2月13日,安監部組織相關人員對#5機組2004年2月3日跳機事件進行了分析。會議認為:造成#5機組MFT的主要原因是兩臺給水泵A、B同時失去出力,致使汽包水位急驟下降,運行人員一分鐘內手打三臺爐水泵,引發爐MFT。
一、事件經過
2004年2月3日,#5機小修完成后第一次啟動,機組負荷220MW,A、B兩臺汽泵運行,電泵運行,但未帶負荷,電泵出口門關閉。
14:39:14,A小機安全油壓低
14:39:15,A小機低壓主汽門關
14:39:17,B小機安全油壓低
14:39:17,B小機低壓主汽門關
14:39:17,B汽泵控制切為手動
控制室立盤來:A、B小機跳閘光字牌亮。
14:40:06,爐水泵C停止。
14:40:46,爐水泵B停止。
14:40:47,爐水泵A停止。
14:40:50,主燃料跳閘。
二、事件分析
從上述事件經過得出,引起機組跳機的主要原因為兩臺給水泵同時失去出力,汽包水位急驟下降,運行人員來不及調整汽包水位,手打爐水泵,引發爐MFT。
會議認為運行人員雖然手打三臺爐水泵,致使機組MFT,是生產指揮及操作之間存在問題,不應承擔機組跳閘的責任。
熱工檢查發現,熱工無引發兩臺小機跳機的任何首出。認為熱工沒有引起A、B小機跳機的主動原因。
兩臺小機安全油壓低引起主汽門關閉,造成小汽機不出力,轉速超差,切手動。
機務專業無法解釋兩臺小機同時安全油壓低的原因。
三、整改措施
1、運行部針對此次事件,制訂相關反事故措施,理順生產指揮系統,明確操作分工。
2、建議在具備條件情況下,增加A、B小機安全油壓變送器,以對安全油壓進行跟蹤監測。
3、熱工專業在停機情況下,對兩臺小機安全油壓復位開關進行校驗,保證其準確性。
4、機務專業對油系統進行檢查分析,找出安全油壓降低的原因。
5、加強對集控室及電子間的安全管理,嚴禁在電子間使用對講機。
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