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#5機組兩臺小機異常運行事件

2009-08-04   來源:安全文化網(wǎng)    熱度:   收藏   發(fā)表評論 0

  一、事件經(jīng)過

  2005年6月13日8:06,#5機組加負荷至240MW,5A、5B汽泵先后切至“轉(zhuǎn)速自動”,監(jiān)盤值班員李**、高*多次切5A、5B小機至“鍋爐自動”不成功,8:08,汽包水位高至236mm,單元長徐太俊令打閘5B小機并啟電泵,增加出力,將5A小機切回“鍋爐自動”,減少5A小機出力,增大電泵出力,調(diào)整汽包水位,8:10分,5A汽泵不出力,汽包水位急劇下降,值班員快速增加電泵出力、打閘5B磨煤機,切廠用電至啟備變,8:11:24,汽包水位降低至-278mm,緊急停5C爐水泵,8:11:52,水位降至-347mm,緊急停5A爐水泵, 8:12:46,打閘5C磨煤機,8:13分,5A汽泵突然出力,給水流量達1247T/H,汽包水位急劇上升,單元長徐太俊令打閘5A小機,調(diào)整汽包水位正常,機組負荷最低降至140MW。

  二、原因分析

  1、事件起因

  新華控制設(shè)計思想中,小機任一位置反饋為零后,自動取大值。6月13日08:06:14,5A小機因#2LVDT斷,反饋值(假象)為全開,引發(fā)實際轉(zhuǎn)速急劇向下波動超過500RPM,造成MEH轉(zhuǎn)速給定值與實際值偏差>500RPM,小機控制切到本機自動(轉(zhuǎn)速自動),這是本次事件起因。

  08:06:21,A小機進入VCC手動,因當(dāng)時指令比反饋大,調(diào)門持續(xù)全開,A 小機出力飽和。

  08:06:29, B小機轉(zhuǎn)速指令上升超過實際500RPM,切為轉(zhuǎn)速自動,當(dāng)時B小機調(diào)閥已全開,出力飽和。

  08:08:22,實際此時2臺小機都在飽和出力,水位不斷上升。運行人員判斷小機失控,但不能判斷是哪臺或全部小機失控,打閘B小機(小機B當(dāng)時正處于出力飽和狀態(tài))。

  08:10:00,運行人員對A小機手動減指令,造成VCC指令振蕩,后A小機打閘。

  2、運行人員對于打閘小機的分析

  假想運行人員當(dāng)時果斷打閘A小機,就不會造成連鎖反應(yīng)。

  從靜態(tài)判斷的角度來看(指參數(shù)及其變化趨勢),只有在波動初期短暫時間(20秒左右),可以通過A小機綜合參數(shù)(通過前置泵電流、轉(zhuǎn)速指令與反饋、流量、調(diào)門開度等)判斷出。錯過該時間窗口,A、B小機運行參數(shù)基本相似,差異較小(A小機處于VCC狀態(tài),B小機處于轉(zhuǎn)速自動狀態(tài))。

  從動態(tài)的角度(通過手動增減轉(zhuǎn)速或調(diào)門開度),初步可以判斷出主要問題小機是A或B。從事件記錄來看,運行人員顯然沒有意識到:當(dāng)無法切回“鍋爐自動”控制時,可以通過手動增減轉(zhuǎn)速或調(diào)門開度。

  但是,以上只是事后的一種分析(調(diào)查人員、技術(shù)人員,光用于整理趨勢圖的時間就大于一小時)。真正事故處理時刻,當(dāng)兩臺小機大幅度波動,且離開“鍋爐自動”控制時,靠手動增減轉(zhuǎn)速或調(diào)門開度來進行事故處理,是不現(xiàn)實的,這時,必須盡快將控制方式切回“鍋爐自動”或打閘主要故障小機。

  因此,沒有經(jīng)歷類似事件,值班員很難判斷出主要問題所在。

  3、運行人員未能夠?qū)小機切回“鍋爐控制”的分析

  關(guān)于為何運行人員未能將B小機切回“鍋爐控制”?由于事件發(fā)生時只有短短的的幾分鐘時間,加上考慮到事故處理時的復(fù)雜性、緊張性,運行人員無法正確回憶出當(dāng)時的每一操作順序。

  安監(jiān)、熱工人員對照大量打印記錄、數(shù)據(jù)趨勢,艱難分析,查出問題癥結(jié)。在B小機“鍋爐控制”方式的切換過程中,有兩個人參與切換操作,第一個值班員在一分鐘時間發(fā)出多達8次投“鍋爐控制”指令,均不成功,原因在于,其只是在鍋爐給水調(diào)節(jié)系統(tǒng)中試圖由“轉(zhuǎn)速自動”直接投“鍋爐控制”,這是錯誤的操作。第二個值班員,發(fā)現(xiàn)問題所在,立即按“轉(zhuǎn)速自動”→“軟手操”→ “轉(zhuǎn)速自動”→ “鍋爐控制”的正確方式執(zhí)行,但是,依然不成功,為何?原因在于:運行人員操作太快了。在MEH小機控制方式切換中,發(fā)出指令后,不需要確認,運行人員發(fā)出該三個指令一氣呵成,而在新華控制設(shè)計中投“鍋爐控制”,需要三個條件---發(fā)出“投鍋爐控制”指令、在“轉(zhuǎn)速自動”轉(zhuǎn)速指令值與實際轉(zhuǎn)速偏差小于500RPM、CCS來的轉(zhuǎn)速指令與MEH轉(zhuǎn)速指令值偏差小于100RPM同時滿足,方可執(zhí)行,其中CCS來的轉(zhuǎn)速指令與MEH轉(zhuǎn)速指令是同一給定值,后者在前者的基礎(chǔ)上進行PID運算后得出。由于當(dāng)時特定狀況,轉(zhuǎn)速跟蹤比較慢,加上通信時差,在運行人員發(fā)出“投鍋爐控制”指令,在脈沖時間區(qū)域,CCS來的轉(zhuǎn)速指令與MEH轉(zhuǎn)速指令值偏差在150RPM左右,MEH無法接受“投鍋爐控制”指令。經(jīng)過數(shù)據(jù)趨勢比較,該時間差在一秒以內(nèi),意味著如果運行人員在投入“轉(zhuǎn)速自動”后,間隔1. 5秒時間發(fā)出“投鍋爐控制”指令,或不成功后再發(fā)出一次“投鍋爐控制”指令,將能夠順利切換成功。很遺憾,一次不成功后,運行人員選擇了打跳B小機。

  從以上分析來看,部分運行人員清楚“投鍋爐控制”的步驟,由于非常罕見的巧合,導(dǎo)致本次投入不成功。

  4、暴露的問題分析

  根據(jù)金屬材料學(xué)和力學(xué)原理,我們可以認為,LVDT斷裂不是一個瞬間的剪切,而是較長時間應(yīng)力作用的結(jié)果。沒有在大修中列為標(biāo)準(zhǔn)項目檢查,包括金相檢查,暴露熱工分部對LVDT存在的問題和可能造成的后果預(yù)想不足。

  部分運行人員專業(yè)不熟,包括必備的常規(guī)操作出現(xiàn)問題,事故處理時,不夠冷靜。

  三、整改措施

  1、熱工分部和LVDT廠家聯(lián)系,針對此次故障,分析反饋桿斷裂的原因,并對反饋桿的材料以及生產(chǎn)工藝進行改進。由于目前無法在控制邏輯中進行完善,熱工分部和新華公司聯(lián)系,研究升級VCC卡的可行性。

  2、熱工分部應(yīng)舉一反三,制定類似項目的檢查臺帳,汽機分部應(yīng)配合其共同檢查。

  3、生技部組織探討改變LVDT反饋桿的運行方向,由向下指示門開變?yōu)橄蛏现甘鹃T開的可行性。

  4、由于一個調(diào)門有兩個LVDT裝置,熱工分部利用停機的機會,對LVDT偏差大做光字牌報警,提醒運行人員。

  5、運行部應(yīng)總結(jié)本次事件的經(jīng)驗教訓(xùn),和熱工分部共同組織一次專業(yè)交流,探討在小機處于轉(zhuǎn)速自動或VCC手動時,如何通過設(shè)定轉(zhuǎn)速以及閥位對水位進行控制。運行部應(yīng)舉一反三,制定類似情況下的操作指引,所有機、爐值班員必須清楚MEH的控制過程及原理。

  6、針對本次事件暴露出爐水泵停止后需要15分鐘方可啟動的問題,熱工分部進行邏輯修改,取消延時,各專業(yè)會簽,報總廠批準(zhǔn)后執(zhí)行。


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