化肥廠氣柜設計不當中毒事故
2011-11-14
來源:安全文化網
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1976年4月16日,安徽省合肥市江淮化肥廠碳化車間氣柜水封池內發生中毒事故,死亡5人。
事故經過:
4月15日15時,該廠停產檢修后,造氣車間在用惰性氣體置換碳化氣柜時,發現碳化氣柜壓力下降。經檢查發現,氣柜水封槽倒淋管有大量氣體沖破水封外逸。生產科副科長和當班調度員,在16日1時40分指令1名作業工下到5m深的水封池內關倒淋閥。由于池內充滿惰性氣體,致使該工人一下池便立即昏倒。碳化車間副主任和1名低壓機操作工發現后,先后下池救人,也先后昏倒在池內。此時當班調度才通知停止送氣,并去造氣車間等處喊人搶救。低壓機操作工、造氣車間副主任、生產科工藝技術員等人聞訊趕來下池救人,又相繼倒下。危急時刻,當班調度找來l副過濾式防毒面具讓1名臨時工戴上下池救人,但下去后也中毒倒下。直到有人找了2副長管式面具后,才將池內6個昏倒的人救出,但先下池的5人由于窒息時間過長,經醫院搶救無效而死亡。
事故分析:
氣柜水封池是一個5m多深的混凝土結構的方形池,內裝有氣體水封箱,倒淋管插在一個水槽內。氣柜水封倒淋閥的設計不符合化工生產安全技術規程的有關規定,(氣柜)水封應設在地下室,排水閥宜用伸長桿式,但是該廠采用了必須下水封池才能調節的普通閥門,這是造成事故的主要原因。在生產組織和工作安排上,生產科副科長和當班調度員違反化工生產作業的有關規定,未安排工人對水封池進行分析,便指令作業工人進入水封池調節閥門。同時參加搶救的人員慌亂無經驗,沒有佩戴防護器具便下池搶救,擴大了事故傷害。
事故教訓與防范措施:
事故發生后,工廠痛定思痛,積極采取防范措施,防止類似事故的再次發生。所采取的技術措施和管理措施包括:
(1)將400m氣柜水封的水池倒淋閥改為伸長桿式。
(2)加強安全管理和教育,提高職工的安全素質。
(3)嚴格執行國家有關的各項安全規章制度。
(4)按照有關規定,為車間設立急救器材專用室,配備擔架、防爆手電、防毒手電、防毒面具等急救器材。