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起重脫鉤 砸死操作工

2009-12-07   來源:安全文化網    熱度:   收藏   發表評論 0

  事故經過

  2000年4月25日8:30,某冷軋廠準備車間軸承班班長張林召開班前會,對當天工作進行安排。當天的主要工作任務是安裝機架,分2組進行,一組為李明、王新、劉偉3人,負責安裝2臺機架;另4人為一組,負責安裝3臺機架。行車工張齊配合2組進行吊裝作業。

  10:30,李明這一組第一臺機架安裝完畢,準備將機架吊離安裝平臺。李明打手勢讓張齊將行車開到安裝平臺上方來,劉偉和王新對機架進行兜吊捆綁,劉偉在機架靠近大門一側掛鋼絲繩,王新在劉偉對面掛鋼絲繩,李明站在劉偉同側進行指揮。王新掛好后問劉偉掛好沒有,劉偉回答說掛好了。王新即開始指揮張齊起吊,指揮信號為打“口哨”和“手勢”。行車駕駛位置位于機架安裝平臺斜上方,行車工看不見所吊機架,只能聽信號起吊。張齊聽到指揮信號后,即打鈴警示并提升卷揚。剛一提升,張齊就看到王新快速后退并摔倒在地,便趕快停止起升。此時,王新這一側的鋼絲繩已脫落,而機架已被提升,并被拉倒砸在王新身上。

  現場作業人員聞訊后,急忙用脫落的鋼絲繩重新捆好機架,將機架迅速吊起。王新經搶救無效死亡。

  原因分析

  1.人的因素

  (1)僥幸作業

  在起重操作中,王新掛好鋼絲繩后,未執行規范指揮信號和手勢,而是打口哨指揮起吊,發現鋼絲繩脫落后,沒及時給信號示意停吊和落繩,而是抱以僥幸心理,認為還未完全起吊,在未經確認的情況下就上前準備重新掛繩,這是嚴重的違章操作,是造成本次事故的直接原因和主要原因。

  (2)操作不當

  行車工張齊起吊機架時,未嚴格執行安全操作規程,未待鋼絲繩繃緊后再聽指揮起吊,是造成此次事故的直接原因和主要原因。

  (3)無證上崗

  王新本崗位工齡不到1年,且無司索、指揮人員操作證。行車工張齊有操作證,但行車作業時間不足1年,經驗不足,識險、避險及自我防護能力差,是本次事故的間接原因。

  2.設備因素

  (1)機架無起吊提升裝置,不便于捆扎,以至于在起吊過程中機架稍有擺動就發生脫繩,是導致機架傾翻的直接原因。

  (2)由于行車駕駛位置位于機架安裝平臺斜上方,行車工不能看見所吊機架,只能聽信號起吊。當發生機架脫繩后,行車工不能及時看見和處理,也是導致機架傾翻的直接原因。

  3.環境因素

  機架安裝平臺上安裝工具亂扔,王新在后退的過程中腳絆到扳手上而摔倒,是導致這起事故的直接原因。

  防范措施

  為防范、減少起吊過程中的事故和隱患,提出以下預防措施。

  1.建全各項制度

  企業應建立和建全起重機械安全管理崗位責任制,起重機械司機、指揮作業人員、起重司索人員安全操作規程等。

  2.嚴格持證上崗

  起重機械作業人員,包括起重機械司機、指揮作業人員、起重司索人員等,必須進行安全技術培訓,并經考核,取得《特種作業人員操作證》,做到持證上崗作業。

  3.狠抓現場管理

  每一次起重作業前,至少進行15min的操作前安全教育。操作前安全教育由班長負責,主要講解此次起重作業中應注意的安全事項,預先對“危險源點”進行辨識和預防。要明確分工、落實責任和“互聯保”制度。設專人指揮,強調行車工和信號工必須嚴格執行起重作業“十不吊”的安全規定。地面指揮及司索人員必須遠離吊載,站在安全位置,吊物下面及其附近不準站人。采用正確的捆綁方法,如該機架應采用背扣法捆綁,這樣可鎖住機架,在其游擺時不會發生滑脫事故。

  4.加強培訓教育

  定期組織作業人員對安全操作規程的學習,每位職工必須要牢記本崗位的安全操作規程,在工作中嚴格執行相關規定。堅持開展反違章糾查和事故反思教育,增強職工的安全意識,提高職工預防事故的安全技術素質和判斷處理事故的技能。


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