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某化肥廠低壓設(shè)備爆炸事故

2011-03-01   來源:安全文化網(wǎng)    熱度:   收藏   發(fā)表評(píng)論 0

  一、事故概況及經(jīng)過   

  2003年7月17日0時(shí)48分,某化肥廠因鍋爐故障打停車信號(hào)鈴,壓縮崗位接到信號(hào)后緊急停車,而脫硫崗位則按正常步驟停車,時(shí)間滯后于壓縮車間,從而導(dǎo)致羅茨機(jī)出口至壓縮機(jī)一入總管超壓。0時(shí)50分左右,脫硫凈氨塔爆炸起火,造成凈氨塔底部平板封頭脫落,整個(gè)塔體上跳約300mm,與之相連的閥門、管道不同程度受損,但無人員傷亡。

  二、事故原因分析   

  1.壓縮崗位緊急停車,脫硫操作未跟上,前、后工段配合、協(xié)調(diào)、聯(lián)系不當(dāng),造成脫硫系統(tǒng)憋壓。   

  2.脫硫采用液相氨水催化法二級(jí)脫硫工藝,設(shè)在羅茨風(fēng)機(jī)之后的脫硫的冷卻塔、脫硫后凈氨塔的安全水封,因設(shè)備和工藝原因,跑氣嚴(yán)重,氣相管已堵,安全水封變?yōu)楝F(xiàn)場液位控制,故系統(tǒng)超壓時(shí)不能自動(dòng)安全泄壓。   

  3.脫硫凈氨塔是用原造氣燃燒爐改用而成,常壓設(shè)備雖符合脫硫壓力等級(jí)要求,使用前未作詳細(xì)檢查、檢驗(yàn),加之長期腐蝕,造成底部平板封頭焊縫變薄,不能承壓。   

  4.因脫硫系統(tǒng)超壓及以上原因,造成凈氨塔發(fā)生物理爆炸,并使底部平板封頭脫落,大量可燃?xì)怏w泄漏,同時(shí),凈氨塔照明用的不是防爆型粉具,形成點(diǎn)火源,又使泄漏出的可燃?xì)怏w爆燃。

  三、防止同類事故的措施   

  1.按照事故原因劃分事故責(zé)任,對(duì)事故責(zé)任人嚴(yán)肅處理。   

  2.任何安全裝置不可隨意取消。不能只顧生產(chǎn),不管安全,必須及時(shí)消除設(shè)備工藝故障,恢復(fù)冷卻塔,凈氨塔安全水封裝置及性能,保證系統(tǒng)安全。   

  3.調(diào)度及生產(chǎn)指揮者要對(duì)現(xiàn)場的信息、狀況了如指掌,提高現(xiàn)場指揮、協(xié)調(diào)、平衡、管理能力,做到科學(xué)化、系統(tǒng)化,保證各環(huán)節(jié)緊密配合,有條不紊,確保安全穩(wěn)定運(yùn)行。   

  4.壓力容器的設(shè)計(jì)、制造、安裝、檢驗(yàn)、使用必須按《壓力容器安全技術(shù)鑒察規(guī)程》執(zhí)行,不能隨意制造、使用。   

  5.對(duì)所有在用設(shè)備本身的運(yùn)行、工藝、安全狀況,要進(jìn)行科學(xué)的定期檢查,并建立檔案,做到徹底消除安全隱患,確保安全生產(chǎn)。


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