一、事故概況及經(jīng)過(guò)
1976年4月20日10時(shí)40分,河北省某縣化肥廠合成工段煤氣爆炸,死亡17人,重傷9人,輕傷16人,經(jīng)濟(jì)損失70萬(wàn)元。
當(dāng)日,該廠年度大修即將結(jié)束,變換工段已經(jīng)開車升溫,同時(shí)開啟高壓機(jī)用空氣向合成輸送,對(duì)合成系統(tǒng)進(jìn)行試壓、試漏。當(dāng)系統(tǒng)壓力升至140公斤/平方厘米時(shí),停高壓機(jī),并切氣5分鐘,保持系統(tǒng)恒壓。10時(shí)40分,合成工段突然發(fā)生大爆炸,造成1臺(tái)油分離器、2臺(tái)氨分離器、l臺(tái)冷交換器、1臺(tái)水冷卻器被炸毀;合成塔、合成氨冷凝器、立式水冷卻器等多臺(tái)設(shè)備受到不同程度的損壞,部分廠房倒塌、傾斜;當(dāng)班的17名操作工死亡,9名重傷,16名輕傷,造成直接經(jīng)濟(jì)損失27萬(wàn)元,間接經(jīng)濟(jì)損失43萬(wàn)元。
二、事故原因的分析
1.合成系統(tǒng)大修前置換使用的惰性氣體中含有一氧化碳,經(jīng)計(jì)算和分析,確認(rèn)此氣體系半水煤氣和空氣的混合氣體。
2.在合成送氣時(shí),開動(dòng)4號(hào)壓縮機(jī),通過(guò)總管1從6號(hào)壓縮機(jī)一小法蘭處吸氣,事后檢查6號(hào)壓縮機(jī)一段入口閥門開度有問(wèn)題,致使管1內(nèi)形成負(fù)壓,而管1又與脫硫系統(tǒng)相連,吸進(jìn)半水煤氣。
3.連通管1與半水煤氣總管的大副線閥沒(méi)有關(guān)嚴(yán),閥芯與閥座有4至5毫米寬的月牙形縫隙,其他兩閥門雖關(guān)閉,但試漏時(shí)仍發(fā)現(xiàn)有大量漏氣,第4只閥門有少量漏氣,并且試壓系統(tǒng)與生產(chǎn)系統(tǒng)未加盲板。
1.合成系統(tǒng)進(jìn)行氣壓試驗(yàn)時(shí),冷卻排管上正在切割淋水板鋸齒,操作時(shí)出現(xiàn)的熔渣落到排管上,同時(shí)碳化工段正在用電焊,電焊機(jī)地線連在全廠設(shè)備管線上,如有接觸不良,便產(chǎn)生電火花導(dǎo)致事故的發(fā)生。
三、防止同類事故的措施
1.試壓系統(tǒng)與生產(chǎn)系統(tǒng)要用盲板隔開,試壓、試漏時(shí)要對(duì)氣體進(jìn)行嚴(yán)格分析,氣體合格后方可送氣。
2.檢修完后要對(duì)所有設(shè)備,管道等進(jìn)行嚴(yán)格檢查,達(dá)到技術(shù)要求后才能開車。
3.嚴(yán)格禁止各種手動(dòng)電器工具的接地線與設(shè)備管線相連,嚴(yán)格動(dòng)火制度。