1995年1月14日下午某釀酒廠發生一起冷凍系統油氨分離器爆炸。現將事故經過和原因分析闡述于下:
某釀酒廠進行冬季大檢修,冷凍機房于1995年1月3日停機檢修,主要更換液氨貯罐上按管,1月4日使用單位向主管局及市有關部門打了報告,并召開有關人員會議,具體布置檢修內容,強調了安全注意事項,8日排凈余氨,經空氣置換后,于9日下午由某化工廠氣體分析室采集了12個動火點的氣體樣品。根據化驗結果,簽發了動火報告。至1月12日上午,修理單位動火結束,接著準備更換后的檢漏工作。1月14日下午各項準備工作結束后,正式開始檢漏。
首先對低壓系統檢漏,當升壓到0.8MPa及1.2MPa時對貯氨器上玻管液位計接頭漏氣處、酒精池截止閥法蘭漏氣處進行了修理,修理結束后,繼續檢漏,先將低壓系統關死,高壓系統繼續加壓到1.6MPa,壓力繼電器動作,冷凍機即自動停車,因檢漏要求壓力達到1.8MPa,故將壓力繼電器在線路切斷。接著繼續進行檢漏,當壓力升到1.65MPa時,發現安全閥起跳,壓力仍達不到1.8MPa,就先將貯氨器上的連接兩只安全閥的截止閥關掉,但安全閥起跳后的排氣聲并沒有消失,又將冷凝器上連接兩只安全閥的截止閥關掉,當最后一只截止閥關閉約20秒左右,油氨分離器就發生了爆炸。爆炸震碎了機房內的全部門窗玻璃,3#油氨分離器炸成二半,并飛出5米遠,炸碎φ20~φ125大小氨閥10只,氨閥碎片外飛最遠達37.6m,損壞電流表等電器92只,贊成2人受傷。
事故發生后,某煉油廠對25#冷凍機油測定,閃點為180℃(開口),粘度為25mm平方/s;安全閥校驗站對高壓系統的安全閥開啟壓力測定,貯氨器、冷凝器上分別為1.65MPa及1.6MPa。經檢查1#壓縮機排氣壓力表失靈,2#、3#油氨分離器、冷凝器未通水冷卻。
產生爆炸的原因是:由于使用的25#冷凍機油在冬天的粘度大,在檢修排污時,未能排盡。系統內壁粘附較多的油污,并且系統留有殘氨,在升壓時系統溫度上升,油汽化,殘氨揮發,當高壓系統升壓時,低壓系統內油蒸汽、氨氣通過壓縮機壓入高壓系統,混合氣濃度進一步提高。由于1#壓縮機排汽壓力失靈,系統壓力反映真實,排氣溫度計由于石墨的傳溫滯后性,來不及反映真實溫度,當最后1只截止閥關閉后,壓縮空氣體積縮小,氣體分子間密度增大,產生高溫,加上3#油氨分離器未通水冷卻,溫度達到混合氣閃點時,使3#油氨分離器發生爆炸。
綜上所述,建議對這類氨系統設備修理時應注意以下幾點:(1)系統內清洗、置換特別在冬季應該用蒸汽,以保證清洗的徹底性;(2)系統內安全閥的開啟壓力應以系統設計壓力為基準;(3)檢漏前應對安全附件檢查,確保其靈敏可靠;(4)對有冷卻要求的設備,檢漏時應通水冷卻,并且控制升壓速度。
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