某機(jī)務(wù)段煉油廠容器爆炸事故
5月10日上午,該廠油脂再生組3位工人將內(nèi)燃機(jī)車(chē)廢機(jī)油1800千克注入蒸餾壺內(nèi)進(jìn)行沉降排水,當(dāng)日夜班工人接班后于21時(shí)開(kāi)始點(diǎn)火,對(duì)蒸餾釜進(jìn)行加溫,11日4時(shí)左右,釜內(nèi)油溫升到30℃,7時(shí)油溫升至70℃,這時(shí)當(dāng)班工人從釜下排水閥放出一臉盆水。到8時(shí),日勤班工人李某繼續(xù)排水,先后共放出水約230千克。又過(guò)了一段時(shí)間,油溫上升到225℃,要開(kāi)真空泵提取輕質(zhì)油。副廠長(zhǎng)和組長(zhǎng)將排氣管蓋蓋好,密封蒸餾釜上部,以便形成真空。隨后,副廠長(zhǎng)告訴李某開(kāi)真空泵,啟動(dòng)真空泵后,當(dāng)真空泵壓力表顯示150毫米汞柱(19998.3帕)時(shí),組長(zhǎng)擰開(kāi)蒸汽止閥進(jìn)行蒸汽攪拌,隨后李某聽(tīng)到排氣管有排油聲音,就立即關(guān)閉真空泵止閥;另一工人切斷真空系統(tǒng)電源(當(dāng)排氣管排油時(shí)應(yīng)先關(guān)閉蒸汽止閥,后關(guān)真空泵,才不違反工藝流程),剎那間蒸餾釜爆炸起火,造成人員的傷亡。
2.事故原因分析
①安全操作規(guī)程不健全。廢油入釜前雖然經(jīng)沉淀脫水,又在釜內(nèi)自然沉降,但僅通過(guò)排水閥查看,并用飽和蒸汽攪拌,造成了釜內(nèi)水量過(guò)多。
②違反操作規(guī)程,低溫沒(méi)有攪拌(當(dāng)油溫在90~150℃時(shí)應(yīng)進(jìn)行斷續(xù)攪拌)。當(dāng)油溫升到225℃時(shí)通人蒸汽進(jìn)行攪拌,由于原來(lái)含水較多,加上蒸汽中的水分,造成釜內(nèi)水分大量劇烈汽化,釜內(nèi)壓力驟增。
③設(shè)備質(zhì)量差。制造蒸餾釜時(shí)(因是負(fù)壓罐)只考慮了承受負(fù)壓,沒(méi)考慮會(huì)出現(xiàn)正壓封頭與罐體采取單面無(wú)坡口的對(duì)接焊,焊波大,焊接質(zhì)量低。
④缺乏專(zhuān)業(yè)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)安全教育。只考慮了承受負(fù)壓,易發(fā)生火災(zāi),而不會(huì)爆炸,故僅進(jìn)行了安全防火教育,設(shè)置滅火器材,而忽視了防爆工作,也是造成這起事故的重要因素。
由于上述原因,造成釜底汽化壓力劇增,釜體下部焊縫處撕裂爆炸,釜內(nèi)油脂與明火接觸,導(dǎo)致重大傷亡事故的發(fā)生。