1、事故經過
2006年11月10日晚八點十分,軋鋼廠生產作業區(丁班)加熱班要啟動煤氣引風機(以下簡稱引風機)將高爐煤氣投入到加熱爐生產中。由于近期煤氣引風機工作狀態不好,當班值班鉗工張某要求和加熱班工作人員同時進入風機房,監護煤氣引風機的啟動過程。風機啟動后,兩人發現引風機噪音及震動特別大,隨后發現引風機冷卻水管已經全部上凍,有兩處閥門已凍裂。張某及時通知當班作業長姚某及分廠值班工程師王某。二人到達現場后,安排人員將引風機側窗口(檢修窗口)打開,發現風機葉輪及殼體壁上粘滿了結垢,風機殼體下部結冰。現場分析認為葉輪上積垢黏附過多,造成風機動平衡不好,是產生風機震動和噪音的主要原因。于是當場決定清理引風機風扇葉輪。由于跟班鉗工只有一人(只處理臨時故障以保證生產)而當時風機房溫度很,低,葉輪上的積垢清理困難,所以王某決定將白班檢修鉗工趙某、鄒某、臨時調到廠里加班協助處理風機葉輪上的積垢。同時王某通知液壓工程師葛某到現場組織處理凍壞的管道。王某、張某、鄒某、趙某每兩人一組輪流清理葉輪上的積垢,23點30分王某與晚班(零點班)值班鉗工辛某一同到鉗工工具室取工具,兩人出去時風機房內只有張某和趙某在清理葉輪。當王某、辛某到達鉗工工具室時突然聽到加熱爐方向一聲爆炸,兩人及時往回跑,此時主控臺廣播通報風機房發生事故。爆炸發生后軋鋼廠立即組織現場進行搶救,其間共動用8桶滅火器。
2、事故分析
(1)、此次爆炸事故的直接原因是內部管理上造成的,主要表現在安全教育培訓和安全措施的落實上。
(2)、事故的間接原因是事故在煤氣區域風機房動火。由于鼓風機一直在運轉,引風機在檢修,加熱爐里的焦爐煤氣燃燒不好,殘余的煤氣從加熱爐煤氣閥門泄露到風機房。當焦爐煤氣與空氣均勻混合后,達到爆炸極限遇火源產生爆炸。
3、整改措施
(1)、在軋鋼廠開展一次全員的煤氣安全知識培訓和考試,考試不合格者待崗處理。
(2)對軋鋼廠安全操作規程進行重新審查。
(3)、軋鋼廠的大小檢修項目,在檢修前必須制定安全措施,并落實到位。
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