事故經(jīng)過
某化工企業(yè)車間保全班長(zhǎng)陳某和幾位職工某日準(zhǔn)備給新安裝的發(fā)酵罐作投料前的檢查,陳某進(jìn)入罐內(nèi)檢查后發(fā)現(xiàn)軸瓦壞了,便向車間主任匯報(bào),車間主任安排兩名維修工入罐維修。工人在焊接時(shí)發(fā)現(xiàn)釋放出大量煙霧,正常情況下,如果過濾器將無菌空氣放入罐內(nèi),形成強(qiáng)制性空氣對(duì)流,繼續(xù)作業(yè)是沒有問題的。但這次2人感到氣味異常,有棉布燃燒味,于是出罐向車間主任報(bào)告。車間主任帶人一起檢查后判斷可能是總過濾器出了故障,拆開過濾器后,發(fā)現(xiàn)過濾用的棉花、活性碳已經(jīng)自燃冒煙。車間主任一行離去后,陳某和其他兩名職工不放心接著下罐查看,結(jié)果昏倒在罐內(nèi)。在場(chǎng)的一名職工發(fā)現(xiàn)出事后,將工作服浸濕圍住口鼻準(zhǔn)備下去救人,下了一半,工作服滑落到脖子上,便扔掉工作服,找了一具防泄氨用的防毒面具戴在頭上,迅速下到罐內(nèi)。過了一會(huì)兒在場(chǎng)其他職工發(fā)現(xiàn)沒人上來趕緊匯報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo),廠領(lǐng)導(dǎo)趕忙趕到現(xiàn)場(chǎng)組織搶救。可將罐內(nèi)5人救上來時(shí),5條生命已經(jīng)無法挽回。
原因分析
1、發(fā)酵罐質(zhì)量不合格,總過濾器內(nèi)的壓板加強(qiáng)筋斷裂,被壓板壓在下邊的花板失去平衡,向一邊傾斜,被花板壓在下邊的過濾介質(zhì)棉花、活性碳被空氣氣流吹著往上竄,與罐體摩擦產(chǎn)生高溫,引起棉花、活性碳自燃,產(chǎn)生了大量一氧化碳造成事故。
2、該廠從廠領(lǐng)導(dǎo)到工人麻痹思想嚴(yán)重,安全意識(shí)淡薄,管理制度不完善、不落實(shí),平時(shí)安全生產(chǎn)教育放松。車間主任離開時(shí)沒有叮囑大家不要隨便入罐,幾名職工在沒有弄清情況便盲目下罐,這也是事故發(fā)生的重要原因。
防范措施
1、提高全員安全意識(shí),完善管理制度,認(rèn)真貫徹執(zhí)行管理制度。制定有進(jìn)入設(shè)備、容器作業(yè)辦證審批管理制度。
2、特種設(shè)備要定時(shí)檢修,出現(xiàn)問題及時(shí)處理。