1 事故經(jīng)過和危害
1994年12月28日上午10時(shí)45分許,浙江省三門化肥廠二氟車間氟化崗位的蒸餾系統(tǒng)發(fā)生爆炸,造成死亡1人,重傷1人,輕傷3人,若干人不同程度遭受有毒有害氣體侵害,直接經(jīng)濟(jì)損失45萬元。
三門化肥廠自碳酸氫銨停產(chǎn)后,積極開發(fā)新產(chǎn)品,引進(jìn)了對硝基苯甲酸的精細(xì)化工項(xiàng)目,轉(zhuǎn)產(chǎn)順利,經(jīng)濟(jì)效益較好。93年12月份從寧波環(huán)保研究所引進(jìn)了氟氯苯乙酮生產(chǎn)項(xiàng)目,1994年4月份開始設(shè)備安裝,工藝設(shè)計(jì)和技術(shù)由研究所負(fù)責(zé),設(shè)備電氣由化肥廠負(fù)責(zé)。同年8月8日開始第一批料投產(chǎn)試車,至爆炸前試產(chǎn)了十來批,情況基本正常。爆炸這一批料是12月27日班壓入蒸餾釜的,至小夜班交班,前餾分蒸餾結(jié)束,并關(guān)好前餾分的進(jìn)出口閥,開關(guān)好后餾分的進(jìn)出口閥。由于小夜班的羅茨真空泵真空度拉不上,蒸餾系統(tǒng)的真空度不夠,故未進(jìn)行后餾分蒸餾。晚12時(shí)左右,技術(shù)員來把真空度問題處理好后,到大夜班(28日早班)約凌晨1時(shí)10分才開始后餾分的蒸餾,一般后餾分蒸餾的時(shí)間需7—8小時(shí),但該班到凌晨4時(shí)左右,蒸餾釜出口溫度記錄儀反映的溫度開始下跌,出現(xiàn)了蒸餾已經(jīng)結(jié)束的假象,故操作人員關(guān)閉了后餾分的進(jìn)料閥和真空閥后,開始出產(chǎn)品,出了約10—20分鐘,結(jié)果只出了一桶(一般正常情況下能出4桶約320Kg產(chǎn)品)。當(dāng)他們回到操作室時(shí),發(fā)現(xiàn)蒸餾釜頂溫度在上升,他們估計(jì)產(chǎn)品未出盡,蒸餾釜內(nèi)還有料,故又開啟真空系統(tǒng)繼續(xù)蒸餾,直至交班。28日日班,接班后繼續(xù)蒸餾,到10時(shí)20分,蒸餾釜出口溫度又開始下跌,此時(shí),技術(shù)員也在車間,操作人員根據(jù)溫度現(xiàn)象并請示后,技術(shù)員認(rèn)為蒸餾已經(jīng)結(jié)束(此時(shí)蒸餾釜底溫度220℃,釜頂200℃)。可以停止蒸餾,之后,技術(shù)員離開操作室。2名操作工分別關(guān)熱油閥,開冷油閥,冷卻了約10分鐘,1名操作工去處理沖洗地面用的蒸汽閥,2名操作工去放產(chǎn)品,關(guān)后餾分進(jìn)料閥和真空閥;開后餾分放空閥和底閥,結(jié)果產(chǎn)品只放出了一桶半。他們二人把放出的產(chǎn)品抬到與爆炸點(diǎn)有一間之隔的氯化崗位,1人仍留在氯化崗位,陳回到了操作室,此時(shí)另一操作工仍在處理蒸汽閥。10時(shí)40分,食堂承包人送飯到氟化操作室。10時(shí)45分,車間內(nèi)突然發(fā)生了一種異常的“嘶……”聲,并沖出一股濃濃的煙霧,緊隨著就發(fā)出了一聲響亮的開放性響聲,爆炸就此發(fā)生。
2 事故原因分析
通過調(diào)查當(dāng)班當(dāng)事人,咨詢有關(guān)化工技術(shù)人員,模擬生產(chǎn)試驗(yàn)和現(xiàn)場勘察,事故根本原因是由于蒸餾釜內(nèi)溫度偏高(爆炸前夕,溫度記錄儀打點(diǎn)溫度已到270℃),釜內(nèi)殘?jiān)陨戆l(fā)生劇烈的化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生大量的熱量和氣體,使蒸餾釜超壓爆破,繼而發(fā)生化學(xué)性爆炸。造成釜內(nèi)溫度升高,超壓爆破的主要原因如下:
1、工藝設(shè)計(jì)不夠完善。在冷凝器出口沒有設(shè)冷凝液溫度的指示儀表,在蒸餾釜頂(冷凝器前)又沒有裝真空壓力表,使生產(chǎn)過程中造成了冷凝器列管堵塞,使真空系統(tǒng)阻力增大,蒸餾釜內(nèi)真空度降低時(shí),操作人員無法及時(shí)發(fā)覺。為了蒸出產(chǎn)品,一方面導(dǎo)致蒸餾溫度升高,蒸餾總時(shí)間延長,化學(xué)副反應(yīng)也隨之增加,另一方面,由于蒸出物減少,使釜頂溫度降低,從而形成了蒸餾已經(jīng)結(jié)束的假象,導(dǎo)致操作人員判斷失誤。
2、操作人員未嚴(yán)格按試車規(guī)程操作。由于操作人員技術(shù)不夠熟練,在蒸餾釜內(nèi)物料未完全冷卻的情況下,關(guān)閉了后餾分進(jìn)料閥和真空閥,使蒸餾系統(tǒng)形成了密閉系統(tǒng)。同時(shí)在出料過程中又沒有密切注意蒸餾釜內(nèi)的溫度變化。
3、該工藝從小試直接轉(zhuǎn)入工業(yè)試產(chǎn),在試產(chǎn)階段一些工藝操作指標(biāo)處于摸索階段。
3 同類事故防止措施
1、調(diào)查組認(rèn)為,該項(xiàng)目存在較大的危險(xiǎn)性,建議技術(shù)轉(zhuǎn)讓方對該工藝作進(jìn)一步探討,完善工藝設(shè)計(jì),特別在安全生產(chǎn)方面要設(shè)置必要的指示報(bào)警裝置,對可能出現(xiàn)的異常現(xiàn)象制定出簡單、明確的補(bǔ)救措施,以確保安全生產(chǎn)。
2、加強(qiáng)對操作工的培訓(xùn)教育,提高其安全技術(shù)素質(zhì)。在實(shí)際操作中做好監(jiān)督管理,督促其嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。
3、恢復(fù)生產(chǎn)前必須請有關(guān)部門進(jìn)行安全論證,保證其安全性。
從以上案例分析,1,2-二氯乙烷產(chǎn)品的生產(chǎn)重點(diǎn)考慮以下方面:
(1)本產(chǎn)品生產(chǎn)工藝為低溫負(fù)壓操作,對設(shè)備、管道、法蘭、閥門的密封性要仔細(xì)檢查,防止空氣進(jìn)入系統(tǒng)內(nèi)部。
(2)儀表上進(jìn)一步完善,除現(xiàn)場顯示外增加集中顯示。
(3)報(bào)警裝置要增加。
(4)加強(qiáng)操作人員的安全意識,提高業(yè)務(wù)素質(zhì),嚴(yán)格執(zhí)行工藝指標(biāo)和操作規(guī)程。