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一起煤氣柜爆炸事故分析

2005-06-15   來源:安全文化網(wǎng)    熱度:   收藏   發(fā)表評(píng)論 0

    2002年3月7日21時(shí)30分左右,湖北某化工集團(tuán)股份有限公司興利華公司煤氣柜發(fā)生爆炸,將煤氣柜鐘罩頂蓋全部掀起,造成直接經(jīng)濟(jì)損失約35萬元,所幸無人傷亡。
    一、事故經(jīng)過

    2002年3月7日凌晨5時(shí),夜班停3#造氣爐進(jìn)行處理,5時(shí)30分,爐氣化驗(yàn)合格后開始送氣。7時(shí)50分,早班接班后停3#造氣爐。9時(shí)25分,調(diào)度通知合成工段加大用氣量,造成造氣工段需加大造氣量,故開3#爐,11時(shí)10分又停3#爐換開1#爐,11時(shí)45分停2#爐改開3#爐,14時(shí)45分又停3#爐,改開1#爐。15時(shí)20分,調(diào)度通知開3#爐,3臺(tái)造氣爐同時(shí)運(yùn)行至交班。整個(gè)早班沒有對(duì)3#爐進(jìn)行清爐處理。中班接班時(shí),早班主操向某對(duì)中班主操交班說:對(duì)不起,因?yàn)椴恢老挛鐣?huì)加大供氣量,你們把1#爐處理一下,1#爐的氧氣噴嘴有問題。16時(shí)30分左右,中班開始處理1#爐。17時(shí),3#爐氣出口溫度276ºC。當(dāng)時(shí)化驗(yàn)工較忙,沒有對(duì)爐氣的氧含量進(jìn)行分析,當(dāng)班操作工誤認(rèn)為是爐結(jié)焦引起的,未進(jìn)行處理。18時(shí),3#爐爐氣溫度下降至178ºC的正常操作溫度,20時(shí),下降至145ºC,21時(shí),下降至126ºC。在此期間,主操作工韓某、副操作工施某均以為是爐內(nèi)結(jié)焦下塌,爐內(nèi)工作已正常,沒有做分析處理。21時(shí)30分左右,煤氣柜發(fā)生爆炸。事故發(fā)生后,車間副主任張某迅速帶領(lǐng)當(dāng)班2名操作工關(guān)閉了氧氣供應(yīng)、脫硫進(jìn)出、氣柜進(jìn)出等閥門,阻止了事故的進(jìn)一步擴(kuò)大。

    二、事故原因

    1.3#造氣爐從凌晨5時(shí)30分化驗(yàn)分析合格開始供氣到事故發(fā)生,期間開開停停長(zhǎng)達(dá)16個(gè)小時(shí)沒有進(jìn)行一次清爐,白班和中班操作工都沒有對(duì)3#爐爐氣進(jìn)行化驗(yàn)分析。白班沒有準(zhǔn)確地掌握好生產(chǎn)情況,交班不清,為事故的發(fā)生埋下了隱患;中班在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)爐氣溫度異常時(shí),因?qū)W藝不精,缺乏操作經(jīng)驗(yàn),疏忽大意,誤認(rèn)為是正常情況,致使3#爐內(nèi)焦炭耗盡,氧氣從3#造氣爐直接進(jìn)入煤氣柜,導(dǎo)致煤氣柜內(nèi)的氧含量超標(biāo)引起爆炸,是造成此次事故發(fā)生的直接原因。

    2.調(diào)查中發(fā)現(xiàn),興利華公司一氧化碳造氣工藝操作規(guī)程不完善,對(duì)造氣爐爐氣溫度工藝指標(biāo)眾說不一,不能提供一份完整的工藝文件;安全生產(chǎn)管理工作一味放在合成工段開車上,疏忽了對(duì)造氣工段的安全管理;自始至終沒有對(duì)造氣爐化驗(yàn)分析規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行嚴(yán)格檢查監(jiān)督,是造成本次事故發(fā)生的間接原因。本次事故如果嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程,每半小時(shí)對(duì)爐氣進(jìn)行一次化驗(yàn)分析,就能避免事故的發(fā)生。

    3.當(dāng)班調(diào)度、車間值班人員責(zé)任心差,上班不看生產(chǎn)記錄,不研究生產(chǎn)運(yùn)行狀況,沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患;在安排造氣崗位化驗(yàn)工對(duì)合成循環(huán)進(jìn)氣的氧含量進(jìn)行分析時(shí),忽視了對(duì)造氣崗位化驗(yàn)分析工作的監(jiān)督,也是造成本次事故發(fā)生的重要原因。

    4.公司安全生產(chǎn)管理不夠嚴(yán)格,管理水平低。造氣工藝操作規(guī)程指導(dǎo)生產(chǎn)缺乏針對(duì)性,可操作性不強(qiáng),沒有認(rèn)真研究;調(diào)度只是在調(diào)配水、電、汽和人員,缺乏綜合協(xié)調(diào)能力,調(diào)動(dòng)造氣崗位的分析工時(shí),忽視其本崗位的化驗(yàn)分析工作,顧此失彼;現(xiàn)場(chǎng)管理干部工作作風(fēng)漂浮,不能準(zhǔn)確掌握生產(chǎn)情況,值班檢查流于形式;在開車前長(zhǎng)達(dá)3個(gè)月的停產(chǎn)期間,不認(rèn)真組織學(xué)習(xí),裝裝樣子走過場(chǎng),多次安排安全員整理相關(guān)行業(yè)的事故案例供職工學(xué)習(xí),至今沒有得到落實(shí)。從管理角度上看,此次事故的發(fā)生存在著一定的必然性,因此,公司各級(jí)管理干部對(duì)本次事故負(fù)有不可推卸的管理責(zé)任。

    三、事故防范措施

    一是在造氣工段召開現(xiàn)場(chǎng)安全會(huì),要求興利華公司全體員工每人寫一份對(duì)本次事故的書面認(rèn)識(shí)和打算,提高對(duì)遵守各項(xiàng)操作規(guī)程重要性的認(rèn)識(shí);二是就本次發(fā)現(xiàn)的工藝文件存在的問題立即進(jìn)行修訂,并在全廠內(nèi)舉一反三,對(duì)所有工藝文件進(jìn)行一次大清理,做到人手一份,確保各項(xiàng)工藝操作規(guī)程得到有效地執(zhí)行;三是對(duì)興利華公司的全體員工進(jìn)行重新上崗培訓(xùn)考試,合格后方可上崗,并加強(qiáng)管理人員的培訓(xùn)工作,提高管理人員的管理水平;四是生產(chǎn)設(shè)備整改結(jié)束后,必須經(jīng)有關(guān)主管部門對(duì)各項(xiàng)裝置進(jìn)行驗(yàn)收,取得有關(guān)證書或書面驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后方可正式開車投產(chǎn);五是健全管理制度,加強(qiáng)巡回檢查和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理,嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度;六是進(jìn)一步健全安全管理體系,充實(shí)安全管理力量,落實(shí)安全責(zé)任,強(qiáng)化安全管理手段和措施;七是從外單位引進(jìn)有經(jīng)驗(yàn)的老師傅,指導(dǎo)造氣、空分、合成的操作;八是對(duì)興利華公司存在危險(xiǎn)的崗位、設(shè)備、關(guān)鍵點(diǎn)逐一進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、事故后果假想、拿出預(yù)防措施,并將措施對(duì)廣大職工講清楚,做到人人心中有數(shù),人人懂得具體操作方法。

   四、事故處理

   1.對(duì)3月7日造氣工段負(fù)有主要責(zé)任的中班主操作工韓某處以罰款200元,繳納保證金1000元,辭退留用1年;對(duì)早班主操作工向某、中班副操作工施某和分析工譚某分別處以罰款200元,并對(duì)向某記過一次;對(duì)早班操作工李某和分析工萬某分別處以罰款100元。

    2.鑒于事故發(fā)生時(shí),公司副總經(jīng)理牛某剛接任興利華公司董事長(zhǎng)1天,對(duì)其只處以罰款200元;對(duì)經(jīng)理?xiàng)钅、分管安全生產(chǎn)的副經(jīng)理田某處以罰款300元;對(duì)分管設(shè)備的副經(jīng)理?xiàng)钅、車間主任袁某、副主任張某、興利華公司安全員黃某和車間安全員李某分別處以罰款200元,并對(duì)黃某書面警告一次;對(duì)主調(diào)賀某、舒某各處以罰款100元;對(duì)副調(diào)度員卓某、黃某各處以罰款50元。


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