2006年,某廠電解車間氯氣系統發生爆炸,造成氯氣進口部分管道、氯氣水封和水霧捕集器等不同程度的損壞,停產28h,直接經濟損失0.8萬元。
一、事故經過
2003年6月3日5時10分,電解車間檢修,當日20時將重新開車生產。氯氫處理工段于17時30分開啟羅茨風機,20時05分啟動氯氣3#泵,20時10分送直流電生產,20時35分電流升至8000A,此時,氯氫處理工段氯氣壓力為0.16MPa,氫氣壓力為0.026MPa,運行平穩。20時40分,氯氫處理工段當班班長啟動氯水泵(此泵為洗滌三氯化氮用),在打開進口閥門后的瞬間,氯氣系統發生爆炸。
事故發生后,廠領導與有關人員立即奔赴現場,察看情況。按照發生事故“四不放過”原則,一邊組織對事故的調查分析,一邊組織搶修,于6月5日凌晨1時送電恢復生產。
二、事故原因
經調查分析認為,這次爆炸事故是因氯內氫含量過高引起的。
1. 造成氯內氫含量超標的原因
電解工段部分鹽水總管因有鹽泥阻塞,使鹽水流通不暢。在送電時,電解槽隔膜疏松,電解液流量大,鹽水補充跟不上,使部分電解槽水位偏低,液封高度不夠,致使氫氣進入陽極室,隨氯氣一起進入氯氣系統,造成氯氣總管內氫含量增高。
2. 氫含量分析
(1)事故發生后,于6月4日8時許取樣分析發現單槽氫含量最高達 2.67%(υ/υ,下同),而氫含量控制指標應為1%。
(2)6月5日1時送電20min后,每5min取樣分析一次,氯氣總管氫含量分別為0.27%、0.40%、0.87%、1.27%、0.73%;分管氯內氫含量,其中一列為1.00%、1.00%、1.40%、1.40%、2.00%、0.53%。總管氯內含量控制指標應為0.40%。從分析結果可以推斷,送直流電后約30~40min左右,氯內氫含量較高,有可能在氯氫處理工段積聚,并達到爆炸極限。
3. 引爆能源
在送直流電半小時后,電流升8000A時,氯氫處理工段班長方啟動氯水泵(此泵應在送直流電前開啟)。氯水撞擊容器壁(塑料材質)產生靜電火花,由于氯最小引燃能量校低,為0.019mJ,以致發生爆炸。
三、防范措施
為了吸取教訓,切實搞好安全生產,防止類似事故再次發生,必須做到:
(1)加強對職工的安全教育,以提高其安全意識,增強安全責任感和操作技能。
(2)加強工藝安全管理。在開車送電前,電化系統,特別是電解和氯氫處理工段的設備、工藝要進行認真細致的檢查,將事故隱患消除于萌芽狀態,確保安全開車。電化系統各車間、工段要密切配合,氯氫處理、液氯等工段機泵要提前開啟運行。
(3)要進一步修改、完善停送電制度和工藝操作規程。改變過去送電1h,才開始分析氯內氫含量的規定。送電20min后,必須要做氯內氫含量的分析工作,以便盡早掌握電解槽運行情況,及時排除隱患,保證生產正常運行。
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