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“9.2”TDI生產線爆炸事故分析

2006-03-16   來源:安全文化網    熱度:   收藏   發表評論 0

1  事故概況
    1999年9月2日10時45分,某廠TDI(甲苯二異氰酸酯)生產線光氣室發生爆炸事故,造成3人死亡、5人重傷、8人輕傷,直接經濟損失達4821.8萬元,屬特別重大事故。
    1999年9月2日10時45分,TDI生產線在停產后光氣室內發生了爆炸事故。光氣室整體被炸毀,光氣室墻體(為鋼筋混凝土澆注)和室內被炸毀的框架、設備、管線向四周位移并倒塌,北墻整體向北移動50m后碰在電解裝置混凝土管架立柱上折斷后向南呈雙層折疊倒塌;東墻和安全通道樓梯間五層整體向東倒塌,四層以下倒在緊靠TDI主控室西墻外,五層倒塌在主控室屋頂上,砸漏主控室屋頂;西墻被摧毀倒塌后將距lm之隔已完成75%工程量的新建TDI雙線改造項目框架及設備全部推倒,倒塌物將西邊30m處的冷凍站屋頂、北墻墻體及室內部分設備管線砸壞;南墻被摧毀后強大的沖擊力使TDl400、500單元鋼結構框架整體傾斜;光氣室兩扇鐵門(各重500kg)向北飛越過電解工房和11萬伏變電所主控室的房頂,落在距光氣室180m處11萬伏變電所北面的諧波吸收工房,將墻體及臺階砸壞后反彈回來分別落在距諧波吸收工房5m和1lm處道路上;爆炸飛散物向東、西、北方向呈扇形飛落,最遠200m處有直徑5—7cm的水泥塊散落,重約30kg的水泥塊落在北側150m處;距光氣室周圍200m范圍內工房、辦公樓等建筑物門窗上的玻璃大部分被震壞。
2  事故經過
    按工廠既定安排,TDI生產線于8月31日18時停產,開始進行一年一度的大檢修。當晚TDI裝置就開始倒料、吹掃和光氣破壞(消除其毒性)工作,到9月1日23時左右光氣儲槽B220、B400中的液態光氣已全部破壞完畢。為了保證光化系統的殘存光氣徹底被破壞,光氣合成系統、光化系統繼續進行吹掃,光氣室內除K520甲苯系統在正常運行外,其他系統的設備已停止運行,工藝設備及管線均已倒空,且光氣系統正在繼續進行氮氣吹掃。光氣室外在按計劃進行雙線的安裝施工工作。9月2日8時上班后,當班總工長首先查看了交接班記錄,了解當時的工藝狀態。500單元甲苯系統及堿液系統在正常運行,400單元TDI再精餾及DEIP小循環在正常運行。9時30分左右,當班總工長派現場巡檢工王某到光氣室二樓關F400進口手動閥,以利用K410塔的氮氣壓力反吹W401—[1401—K550系統,同時安排現場巡檢工年某去光氣室三樓打開氯氣手動閥,以利用200單元的氮氣反吹氯氣管線至電解裝置的氯氣破壞系統。9時40分左右,二人完成操作都回到主控室,未發現異常現象。10時40分左右,當班總工長安排副工長去光氣室三樓關閉氯氣手動閥,準備停止氯氣管線至電解裝置的反吹。10時45分便發生了光氣室的爆炸事故。經現場調查,判定副工長尚未進入光氣室事故就發生了,且爆炸時光氣室內沒有任何人。他被爆燃的烈火嚴重燒傷,倒在距光氣室25m的道路上,經醫院搶救無效死亡。
    該廠TDI生產線光化合成工序雙線改造是經上級主管部門審批立項的重點技術改造項目,自1999年5月開始組織基建施工,至8月底已完成工程量的75%。9月2日上午事故發生前,在雙線改造施工現場,中石化五建公司有6名職工在框架上吊鋼管;河南防腐企業集團第十公司6名職工在24m層給設備包裹保溫層;該廠熱電廠3名職工在框架安裝管線,其中焊工1名,管工2名,在24m層F方20m高度處動電焊,電焊機放在樓下,當天只有這臺電焊機作業,且焊工在10時20分就停止了動焊,隨后就下了框架,沒有動用過氣焊。在10時20分左右,在框架上干活的中石化五建公司職工聞到氯氣味,在技安員王永昌的招呼下離開施工現場。同時,框架上和樓下的其他人也都聞到一種特殊難聞的氣味,使人感到臉部發癢。這時,該廠現場監護人員大喊框架上的人快往下撤。最后離開施工現場的是保溫工、焊工、管工和技安員五人,其中二人不幸在爆炸事故發生后被倒塌物砸死。
3  事故原因分析
3.1  爆炸物質的分析確定
    從爆炸事故現場特征可以判定,這次事故不是“點爆炸”,而是一次空間整體爆炸,即可燃氣體與空氣混合物充滿光氣室空間并達到爆炸極限濃度,在點火源的作用下發生的空間整體爆轟。可燃氣體是什么呢?又是從哪里來的呢?經調查了解到:8月31日18時,工廠安排停產進行大檢修工作,當晚TDI裝置就開始了光氣破壞、倒料及氮氣吹掃光氣系統等工作,至9月1日晚23時左右,系統中的液態光氣已全部破壞完。光氣室內除K520工藝甲苯系統在正常運行外,其他工藝設備及管線均倒空并處于氮氣吹掃狀態,光氣室內惟一存在的易燃物料就是K520塔的工藝甲苯。經過查看當班工藝參數原始記錄及有關資料,可以判定爆炸前K520塔內在塔釜甲苯液面以上的空間內均為甲苯蒸氣(含少量氣態光氣),而光氣室內設備及管線因腐蝕而泄漏的情況時有發生。根據爆炸現場人員回憶,9月2日10時40分左右聞到的難聞氣味實際上就是甲苯和光氣的混合氣體。所以K520塔因腐蝕而泄漏甲苯蒸氣的情況可以認定。
3.2  點火源分析
    由于爆炸現場破壞嚴重且爆炸后又引起大火,并燃燒一個多小時,因而現場查找點火源的物證非常困難,只能用“排除法”對可能的點火源進行分析判斷:
    (1)人為帶人火種
    根據調查,爆炸時光氣室內沒有任何人,因此,可以排除人為帶人火種的可能性。
    (2)焊接明火或高溫焊渣
    9月2日,雙線改造新工程上雖然有電焊作業,但在10時20分已停止焊接,焊工因聞到氯氣味而離開了施工現場。從此時到爆炸發生沒有人動焊,因而不可能有焊接火花或高溫焊渣成為點火源。
    (3)雷電
    9月2日為晴天,沒有風雨,可以排除雷電引發爆炸的可能性。
    (4)雜散電流
    據調查,①9月2日10時20分左右,現場動焊工作已經全部停止;②400單元新線工程框架的接地線、工藝管線、鋼結構等均未與光氣室連接;③光氣室周圍無大功率無線電發射臺。因此,可以排除雜散電流的影響。
    (5)化學起爆
    因光氣室內存在少量光氣,光氣遇到空氣中的水分便生成鹽酸,鹽酸腐蝕鋼鐵會產生氫氣,氫氧混合氣體爆炸極限低,有自發火傾向,但根據計算鹽酸腐蝕鋼鐵產生氫氣的數量極微,可以排除其引發爆炸的可能性。
    (6)電器短路
    根據調查,光氣室內電器線路存在腐蝕老化的情況,今年6月份,光氣室內P400A泵因電纜腐蝕短路而無法運行,工廠只好將這條線路甩開不用,另設新線路;7月份,發現幾個泵的接線端子相間絕緣電阻值大大下降,為5-6Mn,而在室外的測量約為15-16Mn。為此,工廠今年的大修計劃中已安排了部分電器線路的更換。因此,電器設備及線路短路而引起點火爆炸的可能性很大。
    (7)可燃氣體高速噴射點火
    甲苯蒸氣從K520塔以較高壓力向外噴射時,在噴射口處會因高速流動產生靜電,靜電的積累放電會成為引發事故的點火源。
3.3  爆炸的間接原因分析
    (1)光氣室設計缺陷
    光氣室設計為密封式結構,負壓工作環境,光氣室內空氣與外界空氣的對流換氣量小,經計算,光氣室容積約4000m3,室內氣體全部置換一次需要32min,如果光氣室內發生一定量的可燃氣體泄漏,在短時間內很難迅速排除。
    密閉的光氣室增加了其中的腐蝕性,光氣室內的光氣、氯氣遇空氣中的水蒸氣后會形成鹽酸,它對設備、管道、電器線路、儀表等具有強腐蝕作用,并會形成腐蝕一泄漏一再腐蝕一再泄漏的惡性循環,使得設備管道、儀表、電器等使用壽命下降,故障頻繁。
    (2)安全管理上存在漏洞
    該廠是國家“一五”期間投資建設的156個重點項目之一,是國內炸藥產品品種最多、生產能力最大的企業。80年代以來,由于國家生產能力調整,生產任務嚴重不足,使工廠逐步陷入非常困難的境地,至今該廠已累計虧損2.36億元,拖欠職工工資、醫療費、離退休養老保險費等共計6450萬元,欠繳水、電費2600萬元,欠發職工7個月工資。工廠領導為了多生產一些TDI產品銷售后為職工發工資,就在設備帶病運轉情況下組織生產。例如,從7月1日到8月31日,設備開開停停,修修補補,兩個月才生產247t產品(正常情況下每天生產50t產品)。
    由于資金短缺,設備、儀表和電器線路腐蝕、老化后,檢修更新不及時。
    對可燃性氣體危險性和可能造成事故的認識不足,安全監測儀表沒有處于完好運行狀態。光氣室內從國外引進的甲苯氣體分析檢測儀Q5005自1990年投產運行至今年3月份腐蝕損壞后,工廠雖已訂貨,但在等待更換期間沒有采取有效的補救措施。
4  結論
    “9.2”光氣室爆炸事故的直接原因是光氣室內K520甲苯解吸塔發生甲苯蒸氣泄漏,使光氣室內充滿了達到爆炸極限的甲苯蒸氣與空氣的混合氣體(甲苯在空氣中的爆炸極限為1.27%—7%),由于光氣室內電器線路短路或者甲苯蒸氣噴射產生靜電火花,將該爆炸性混合氣體點燃,使光氣室內發生了整體爆炸事故。
    1.5  事故,性質
    這是一起因設計存在嚴重缺陷,安全管理存在漏洞而造成的責任事故。
    經調查,此次事故雖未發現直接違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的情況,但由于光氣室設計上的嚴重缺陷,造成了嚴重的腐蝕性和可燃氣體聚集,為爆炸事故發生創造了物質基礎。再加上從1999年7月3日至8月31日光氣室內設備屢次發生泄漏故障,經多次搶修仍不能正常生產。同時工廠領導為了多生產一些產品,銷售后為職工補發7月份工資(約510萬元)、償還電費(260萬元)和為大修購置零備件籌措資金(約700萬元),就在設備不正常情況下仍然堅持生產,結果反而出了事故。由此可見,工廠在處理安全、生產與效益三者之間的關系時,沒有把安全生產擺在首要位置。
5  事故責任和處理意見
    經調查,此次事故未發現有直接違章指揮、違章操作或違反勞動紀律的情況,但總廠和TDl分廠領導應對這起事故負有管理責任和領導責任。
    該廠領導在處理生產、安全和效益的關系時沒有把安全放在首要位置,為了多出產品、增加效益,不顧設備帶病運轉,勉強維持生產,終于因可燃氣體大量泄露而導致事故發生。
    總廠廠長作為安全生產第一責任人,本應對這次事故負領導責任,但考慮到該同志自1997年12月來廠任職以來,一直為工廠的生存和發展奔波操勞,且事故發生前10天在辦公室突發心肌梗塞,住院搶救,治療期間曾發生心臟停跳情常務副廠長在廠長外出和發病期間主持全面工作,對于這次經濟損失巨大的爆炸事故負有領導責任,建議給予行政記過處分。
    分管生產、安全、設備的副廠長,在分廠領導反映TDI生產設備故障率高,請示是否提前停產時,沒有果斷采取停產措施和調整生產計劃,對這起事故負有主要領導責任,建議給予行政記過處分。
    TDl分廠廠長、分管生產和技術的副廠長、分管設備和安全的副廠長執行的是總廠安排的生產計劃(有指標考核要求),在生產組織和設備管理中存在漏洞,對職工安全技術抓得不夠,應對這起事故負有管理和領導責任,建議分別給予行政警告處分。
6  事故教訓與建議
    經調查,該廠的各項安全生產管理制度比較完善,安全管理組織機構、管理網絡基本健全,對生產安全工作有布置、有要求。TDl分廠管理人員對安全生產方面的具體要求和崗位職責是明確的。事故發生前,當班操作工是按工藝規程和崗位操作法進行操作的。在新建TDI雙線改造施工中,該廠與各施工單位都能按施工合同要求落實安全責任,互相緊密配合,安全保證措施具體明確,沒有發現違章現象。現場安全監護人員工作到位,在事故發生前出現異常氣味的情況下,及時組織撤離現場施工人員,減少了傷亡。但是,“9.2”事故畢竟造成3人死亡和5人重傷以及幾千萬元的經濟損失,教訓極為深刻。為了避免類似事故的再次發生,切實加強安全生產管理,認真吸取事故教訓,盡快進行復產建設,建議:
    (1)工廠各級領導都要牢固樹立“安全第一,預防為主”的思想,認真落實各級人員的安全生產責任制,正確處理安全、生產、效益三者之間的關系,吸取工廠近年來連續發生事故的慘痛教訓,加強安全生產綜合管理。
    (2)該廠TDI生產線自1990年投產以來,已產出TDI產品6.6萬噸,改變了TDI產品單純依賴進口的局面。這次爆炸事故只是毀壞了“光化反應”部分,而“造氣”、“凈化”、“電解”等裝置未受影響,只要投資恢復“光化反應裝置”,全線就能開動。因而我們建議這條生產線應盡快進行復產建設,使其早日投產。否則,該廠將更加困難,職工隊伍難以穩定。建議工廠要盡快拿出復產建設方案,上級主管部門要及時上報國家,爭取盡快立項和獲得資金支持。
    (3)TDI生產以來的幾次事故都發生在密閉的光氣室內。從技術原因分析,這個密閉的光氣室有設計缺陷,會給生產過程造成諸多不安全因素,因而建議在復產建設時不再設置密閉的光氣室。
    (4)工廠各級領導及職能部門要進一步提高對TDI生產線安全生產管理重要性和復雜性的認識,切實加強領導,組織專門人員從工藝技術、設備、儀器、儀表、安全監測系統等方面進行研究論證,提高其本質安全化程度,為今后.TDI生產線的連續、穩定、安全打好基礎。
    (5)TDI生產線工藝復雜,技術含量高,必須加強對TDI生產線的管理人員、技術人員和操作人員的培訓,提高職工隊伍的整體素質,使人員的配備與TDI生產技術復雜程度相適應。建立相應的激勵與約束機制,保持一線技術骨干的相對穩定。
    (6)工廠要研究TDI生產中物料介質對設備、管線、儀器、儀表強腐蝕的預防措施,盡量降低有毒有害、易燃易爆氣體泄漏幾率,加強現場管理,創造良好的安全生產條件,以發揮投資項目的經濟效益。
    (7)工廠要對“9.2”事故教訓舉一反三,抓好其他產品的安全生產工作,并努力開拓國內外市場,彌補事故造成的損失。


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